OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE MANUFACTURA CELULAR

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE MANUFACTURA CELULAR"

Transcripción

1 OPTIMIZACIÓN DE UN SISTEMA DE MANUFACTURA CELULAR Ing. Luz Elena Tarango Hernández M.C. 1, Ing. Manuel Arnoldo Rodríguez Morachis M.C. 1, Ing. Sara Eugenia Carrillo Armendáriz M.C. 1 1 División de Estudios de Posgrado e Investigación Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez Av. Tecnológico #1340 CP 3250 Ciudad Juárez Chih. ltarango@itcj.edu.mx scarrillo@strattec.com Abstracto: Al inicio de la producción de un nuevo producto muchas veces no se considera el impacto que va a tener en el mercado o en otros productos que se ensamblar en la misma celda, para este proceso se vio la necesidad de modificar los sistemas de producción, la distribución del área de trabajo, los controles de calidad establecidos, el número de empleados directamente involucrados en la manufactura, todo para competir por nuevos negocios, y por supuesto proveerle al cliente la cantidad y calidad esperadas coordtec_cipitech@itchihuahua.edu.mx. 1. INTRODUCCIÓN En esta celda de manufactura se ensamblan cerraduras automotrices, que su característica principal es que se configuran con la llave que posee el propietario y no como las tradicionales que ya tienen un diseño específico. Esta tecnología es de vanguardia y única en esta planta, ya que ofrece las ventajas de que si una cerradura se dañada o se le agrega algún accesorio (como es el caso de una caja de herramientas) con una reprogramación, se evitará tener más de una llave. Se inicio con un solo número de parte y cuatro estaciones, sin controles de calidad, se limito a inspecciones visuales, dando como resultado errores en el consumidor, este producto si se prueba de manera funcional, la cerradura pierde su valor. La demanda de estas cerraduras se ha extendido a más de un cliente, lo cual exige; que la capacidad de la celda se incremente a más del doble. Aunado a la demanda, se integran las cerraduras de refacción, que se encuentran en las agencias automotrices, pronosticar esta demanda no es fácil ya que no se pueden intuir las refacciones que se pedirán. Como se tienen diferentes clientes implica cubrir diversas especificaciones, una de ellas son las relacionadas al proceso de producción, el cual no permite realizar cambios en el flujo de la celda sin la autorización de los propios clientes. Esta autorización se debe de tramitar con tiempo porque la respuesta no es inmediata, por lo tanto los proyectos de mejora continua no se llevan a cabo, por los tiempos de respuesta del cliente para aceptar las modificaciones. Esta celda actualmente produce quince modelos, con diferentes arreglos en la maquinaria, las primeras tres estaciones son comunes, a partir de la cuarta operación cambian y se utilizan diferentes equipos, dependiendo del modelo a producir, el operador se mueve de estación en estación para el ensamble. Se agruparon los modelos por tipo de maquinaria en común, quedando: G1 accesorios; son para las puertas, G2 cajuelas; se colocan en la cajuela del automóvil, G3 botón oprimible; ésta se coloca en algunas cajuelas o cajas de herramientas, G4 cajuelas; esta cerradura se envía con la manija de instalación para cajuela, G5 accesorio cofre; que permite agregar un candado extra a los cajuela de algunos automóviles, esto con el fin de no permitir el acceso sin la llave, G6 puerta; para las puertas de algunos vehículos comerciales. 1.1 Definición del Problema La capacidad de la celda se vio afectada al incrementarse los números de parte asignados, además de diferentes clientes. La demanda requiere un aumento en la capacidad de producción de 60 a 160 pzs/hr, lo que trae implicaciones adicionales porque no todos los números de parte tienen el mismo tiempo de ciclo, así que si se pretende ajuntar a un mismo tiempo se elevaran los costos de producción y de inversión. 1.2 Pregunta de Investigación e hipótesis

2 De qué manera se puede cumplir con el aumento de demanda proyectada para el año 2009 sin afectar el costo de manufactura? Hipótesis: Es posible mejorar la salida de producción para el volumen pronosticado del año 2009, sin afectar el costo de manufactura por pieza. Determinar que tanto influye la secuencia de programación de cada uno de los modelos a producirse y si esta puede mejorar los tiempos muertos por cambios de modelo. 1.3 Objetivo General Alcanzar las condiciones óptimas de operación de la celda para cumplir con la demanda a un menor costo. Se pretende rediseñar el proceso de manufactura enfocándose directamente en establecer la capacidad pz/hr mediante el uso de tiempos predeterminados para cada número de parte, la cantidad correcta de operadores involucrados, la distribución de planta, el orden de programación de los modelos, cálculo de kan ban, reducción del tiempo destinado a cambios de modelo, orden y limpieza Objetivos Específicos Agrupar por familias de producto y usar el programa de 5 s para orden y limpieza. Diseñar la distribución de la celda y establecer la secuencia ideal de programación de modelos. Calcular los máximos y mínimos de materia prima disponible en la celda de manufactura. Realizar una base de datos de tiempos predeterminados en donde se desglosen por elementos los ensambles, con ella se fundamentaran los cambios en la celda y continuar con la metodología de mejora. 1.4 Justificación El análisis y desarrollo de este proyecto de investigación generará información que le ayude a la gerencia a predecir el comportamiento de la celda cuando existan fluctuaciones en las demandas, ya que de la forma actual de producción no se alcanzan las metas. Al lograr la estabilidad de la salida de producción y el conocimiento de los costos de manufactura se busca facilitar las cotizaciones de nuevos modelos y de esta manera obtener mayor presencia en el mercado. 2.1 Tecnología de Grupos 2. MARCO TEÓRICO Es un sistema de racionalización de la producción, se basa en un procedimiento de clasificación y codificación de piezas que permite agruparlas en familias de acuerdo a sus características similares de diseño y fabricación. La expresión tecnología de grupos TG se emplea en relación con el ordenamiento físico, la disposición y la localización de las máquinas en una instalación fabril. (Groover, 2004). Su característica central es la familia de partes, ésta posee similitudes en la forma geométrica y el tamaño o en los pasos de procesamiento que se usan en su manufactura. Se identifican y agrupan partes similares para aprovechar sus similitudes en el diseño y la producción. Estas similitudes entre las partes permiten agruparlas como familias. El concepto de TG se acopla bien en la Manufactura Celular. La TG es un enfoque para la producción de partes en cantidades medias. Las partes (y los productos) en este rango de cantidad por lo general se hacen en lotes. La TG explota las similitudes utilizando procesos y habilitación de herramientas similares para producirlas. Se instrumenta mediante técnicas manuales automatizadas. Cuando se usa automatización, con frecuencia se utiliza el término Sistema de Manufactura Flexible. Otras ventajas son: Promueven la estandarización de las herramientas, reduce el manejo de material, son posibles calendarios de producción más sencillos, se reduce el tiempo de producción, se reduce el trabajo en proceso, se simplifica la planeación de los procesos, mejora la satisfacción de los trabajadores, se obtiene un trabajo de mayor calidad, ordena en forma óptima la secuencia, a la vez que reduce los tiempos de preparación y maquinado, hace posible la normalización del diseño de las piezas y minimización de duplicaciones, se pueden estimar los costos y los pronósticos manufactura. 2.2 Productividad

3 En términos generales y nivel de Estado, la productividad es la relación entre insumos y productos. En este sentido se considera como insumos el trabajo, esto es; el total de las horas trabajadas en el sector privado, medido por áreas y niveles salariales (Ramírez Cavassa, 1991), en la en la Industria para comprenderla se introduce la noción de tiempo, ya que la cantidad de productos que se obtienen de una máquina o de un trabajo en un tiempo determinado constituye la medida de la productividad, ésta se determina computando la producción de mercancías o de servicio en cierto número horas hombre u horas máquina. Es importante incrementar la productividad porque esta provoca una reacción en cadena en el interior de la empresa, fenómeno que se traduce en una mejor calidad de los productos, menores precios, estabilidad del empleo, permanencia de la empresa, mayores beneficios y mayor bienestar colectivo 2.3 Administración de la Productividad Total El objetivo de la Administración TP (por sus siglas en inglés) es coordinar todas las actividades de mejoramiento de la productividad dentro de una organización, así como crear un sistema que responda con flexibilidad a los intensos cambios típicos del ambiente empresarial. La administración de la TP facilita que la función de administración/control se extienda a lo largo de cualquier organización compleja, a la vez que estimula las actividades de mejoramiento en todos los niveles para lograr las metas empresariales. (Zandin, 2005), La administración de la TP es un programa que se aplica de arriba abajo porque siempre comienza por identificar las metas de los directivos. Por ello emplea los conceptos siguientes: a) Romper con las campañas convencionales de productividad, orientadas a que se buscan los mejoramientos de modo paulatino y en lugar de lograr esto se centran en el logro de objetivos nuevos y ambiciosos. b) Generar un cambio que vaya de las actividades kaizen, que fundamentan los mejoramientos de incremento gradual, a un enfoque basado en una imagen del ideal; esto es, la búsqueda de los resultados extremos. c) Procurar el concepto del sistema ideal total, aplicar la tecnología de administración en una manera sistemática y teóricamente correcta. Un ejemplo de la práctica de productividad total se tiene que una empresa obtuvo resultados dos años después de su implementación, la productividad mejoró un 60%, y el tiempo de avance se acortó a alrededor de la mitad. Esto provino de la cuestión estructural de la innovación, que fue una de las metas principales a las que se prestó atención (Zandin, 2005). Entre otros los resultados surgieron de: La eliminación del almacenamiento por medio de la reducción de los inventarios de trabajos en proceso, que se mantenían en la fábrica usando la producción sincronizada. Mejoramiento de los métodos de trabajo y de la eficiencia del equipo usando los métodos de ingeniería industrial. La calidad mejoró a tal punto que los reclamos de los clientes se redujeron a menos de la mitad. También se observaron mejoramientos significativos en el rendimiento del proceso. 2.4 Manufactura Esbelta La Manufactura Esbelta (ME) ha sido definida como un "sistema para la identificación y eliminación del desperdicio y las actividades de no-valor agregado, con el afán de alcanzar la perfección deseada del cliente", (Peterman, 2001). Se le conoce con diferentes nombres, tales como: Sistema de Producción Toyota, Producción Justo a Tiempo, entre otros. El objetivo deseado es eliminar los desperdicios de sobreproducción, controlar los niveles de inventario, disminuir los tiempos de espera, reducir los tiempos muertos, optimizar la transportación, reducir defectos y procesos extras. La ME es la integración de gente, materiales y máquinas dentro de un cuidadoso diseño y arreglo designados para trabajar pieza por pieza (Jambrow, 2003). Los principales objetivos de la ME es implantar una filosofía de Mejora Continua que le permita a las compañías reducir sus costos, mejorar los procesos y eliminar los desperdicios para aumentar la satisfacción de los clientes mantener el margen de utilidad. Manufactura Esbelta proporciona a las compañías herramientas para sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más rápida a más bajo precio y en la cantidad requerida (Pineda, 2006). Del mismo modo reduce la cadena de desperdicios dramáticamente, reduce el inventario y el espacio en el piso de producción, crea sistemas de producción más robustos, crea sistemas de entrega de materiales apropiados, mejora las distribuciones de planta para aumentar la flexibilidad. Se consideran desperdicios a las actividades que consume tiempo y recursos pero no contribuye a proveer valor al cliente, en tanto que valor agregado es descrito como una actividad que cambia la forma,

4 tamaño y función del producto en algo que el cliente espera y que contribuirá también a generar ganancias para quien lo produce (Jambrow, 2003). 2.5 Diseño de Celdas de Manufactura La distribución de las áreas de trabajo para manufacturar un producto es desarrollada con la capacidad de operadores multifuncionales para desempeñar diversas operaciones al mismo tiempo. Organizando la distribución de las estaciones en forma de U frecuentemente es lo más cercano al óptimo, esto permite que los operadores produzcan y manejen una sola pieza a la misma vez (flujo continuo) y eliminar la producción de lote por lote cambiando el diseño del sistema de manufactura. El diseño de las estaciones en forma de I o L, los operadores sentirán que caminan mucho y cansancio durante el tiempo de trabajo y dará como resultado el acumulamiento de piezas generando lotes de producción en una sola estación. (Hirano,1998): Otras de las herramientas de la ME es el Kanban que se basa en la manera de funcionar de los supermercados, la tarjeta contiene información que sirve como orden de trabajo, que es su función principal, en otras palabras es un dispositivo de dirección automático que da información acerca de que se va a producir, en qué cantidad, mediante que medios, y como transportarlo. Lear Corporation presentaba el problema de control de manejo de la materia prima y sus inventarios ya que no eran del todo confiables, provocando duplicidad en las órdenes o falta de materia prima llegando a provocar paros de línea o incluso de planta (Medina, 2006). También existe lo denominado como 5 S, dentro de las herramientas básicas del ME que forman parte de los fundamentos de cualquier empresa. Este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y más seguras, es decir, se trata de imprimirle mayor "calidad de vida" al trabajo. (Pineda, 2006). El término "Poka Yoke" viene de las palabras japonesas "poka" (error inadvertido) y "yoke" (prevenir). Es un mecanismo que ayuda a prevenir los errores, o los hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y lo corrija a tiempo. Por ejemplo: en una línea de armado el operario entre otras tareas, debía colocar en el producto un inserto con el logo de la compañía. (Escalhao, 2007) el inserto se podía colocar en cualquier posición. Era bastante común que salieran productos con el logo Patas para arriba o hacia los costados, lo cual no afectaba en absoluto la operación del producto, la solución siguiendo la lógica convencional fue colocar hojas de proceso con fotos (Visual Factory) y se realizó una campaña de concientización del personal. Las equivocaciones disminuyeron pero reaparecían, cada tanto. La solución basada en el Poka Yoke fue que como el logo era cuadrado y plano, se modificó el molde de inyección del logo y del frente del producto de manera tal, que el agujero del frente y el logo fueran ligeramente rectangulares. De esta manera ya no era posible colocar el logo con las letras mirando hacia los costados. En la misma modificación de los moldes se agregó un protuberancia descentrada en la parte de atrás del logo, y un agujero hermanado en el encastre del frente del Producto. A partir de estas modificaciones, la probabilidad de colocar el logo en forma inadecuada bajó a cero. 3. MATERIALES Y MÉTODOS 3.1Descripción de actividades realizadas a) Agrupación por Similitudes de Materiales y Funciones: Mediante el análisis de datos, usando la lista de materiales y dibujos de ingeniería y diversos modos de falla, se agruparan los diferentes modelos a producirse en celda. Esta clasificación surge encontrando las similitudes de materiales que faciliten los cambios de modelo, tanto para el materialista, técnicos especialistas en la maquinaria, los entrenadores y los operadores de la celda. Estos grupos fueron establecidos en base a la maquinaria utilizada para cada producto. b) Análisis de Recursos Utilizados por Modelo: Por medio del MRP y Microsoft Office se listan para cada uno de los modelos, la maquinaria, personal, flujo de estaciones, volumen de producción y pronóstico de demanda. Familias obtenidas en el paso anterior. c) Análisis de Distribución de Área Actual: Con el uso del Autocad se presenta la distribución de área actual, al mismo tiempo se incluye un análisis de rutas del operario. Cabe mencionar que las estaciones se encuentran fijas y que dependiendo de modelo a producirse el operador necesita caminar para llegar a la máquina correcta para terminar la cerradura. Para la presentación del área propuesta, este software resultó de gran utilidad, así como la cinta métrica para confirmar los espacios correctos.

5 d) Cálculo de Capacidad Proyectada: Primero es necesario conocer el total del volumen esperado, y se obtiene directamente de las órdenes el cliente y de los pronósticos hechos por el programador de la celda y para este caso en especial, del interés que genere un determinado modelo en la demanda corriente de algún automóvil en especifico. Esta demanda se divide entre las horas disponibles, turnos dedicados y se resta el tiempo de descanso establecido, estos cálculos fueron hechos utilizando una base de datos generada en Excel. e) Análisis de Tiempos Predeterminados: Se usaron en este caso resultaron de gran utilidad las tablas de MOST, se analizan todos los ensambles hechos por el operador para cada una de las cerraduras y se divide el total del tiempo entre el tiempo de ciclo establecido en el cálculo de capacidad proyectado. Una de las ventajas que se observan es que al tener la celda corriendo en producción se pueden verificar los datos utilizando un cronometro. f) Otros materiales y prueba de hipótesis: Se utiliza cámara digital, Minitab como software para hacer pruebas de hipótesis, formatos propiedad de la planta de manufactura y Microsof Office. 4.1 Agrupación por Similitudes de Materiales y Funciones 4. DESARROLLO Se tienen quince diferentes tipos de productos, algunos de ellos cuentan con Poka Yokes de diseño, para los cuales la probabilidad de ensamblar alguna pieza equivocada es un 64%, del total de los componentes, la segunda clasificación consta de los componentes con Poka Yokes mecánicos establecidos como controles de calidad dentro de la celda; para los cuales la probabilidad de cometer algún error se reduce a 29%, la tercera clasificación consiste en los componentes que pueden pasar a través del proceso, en los que el error no es detectable y a los cuales se deja solamente la inspección visual como medio de detección, estos porcentajes se muestran en la figura % Inspección visual Poka yoke de diseño 36% Poka yoke mecánico 35% 4.2 Análisis de Distribución de Área Actual Figura 4.1 Clasificación de controles establecidos para la detección de defectos La distribución presenta una celda con arreglo tipo U. A la derecha se indica la descripción de las estaciones, son fijas y el operador se mueve dependiendo el producto, generando almacenes intermedios y movimientos innecesarios. figura Op Estaciones 1 Tumblers / shutter 2 side bars / codebars 3 Case 4 Prensa neff 5 Lanceadora 1 6 Lanceadora 2 7 Desarmador neumático 8 Riveteadora 9 Empaque

6 Figura 4.2 Distribución actual de la celda Para el análisis de tiempos de transporte, en la figura 4.3 muestra el flujo que el operador sigue para las diversas cerraduras, las flechas de colores simulan el tiempo de transporte realizados, se debe de seguir el mismo color hasta llegar a la operación de empaque. Esto específica el tiempo que se pierde en caminar de estación a estación cuando se tiene un arreglo de maquinaria fija. Para el grupo 1 ( ) 10 seg., grupo 2 ( ) 10 seg., grupo 3 ( ) 10 seg., grupo 4 ( ) 4 seg., grupo 5 ( ) 8 seg Figura 4.3 Flujo de estaciones por grupos 4.3 Cálculo de Capacidad Proyectada En el primer turno son 9.5 horas, para el segundo turno 8.5 horas trabajadas, para determinar las horas trabajadas, se tiene lo siguiente: Tiempo para desayuno 20 min, para la comida/cena 20 min. Para ir al baño 5 minutos, tiempo de preparación de arranque y fin de turno 5 min., en total 60 min, 1 hora. Dando como resultado 8.5 horas para primer turno y 7.5 para segundo. Basándose en el pronóstico de demanda se tiene que la mezcla de los quince modelos a producir da un total de 600,000 piezas anuales: 600,000/47.5 semanas laborables por año/5 días que tiene la semana/16 horas de ambos turnos, lo que resulta un total de 158 unidades por hora, redondeando a 160 piezas/hr. Para determinar el tiempo de ciclo se tiene la siguiente fórmula: Tiempo de ciclo para 160 unidades=3600seg/160 pz/hr = 22.5 segundos por estación/pieza. La tabla 4.1 muestra el volumen anual proyectado para cada uno de los grupos y el porcentaje de utilización de celda. La figura 5.8 compara la capacidad actual contra la demanda anual requerida. Tabla 4.1 Volumen anual para cada grupo G1 G2 G3 G4 G5 G6 Accesorios Cajuela Botón oprimible Accesorio cajuela Accesorio cofre Puerta Demanda anual 10, ,000 70,000 15,000 10,000 5,000 Utilización de celda 2% 82% 12% 3% 2% 1% 4.4 Análisis de Tiempos Predeterminados Se analizo se lista el tiempo que tarda cada una de las operaciones, posteriormente se calcula la cantidad correcta de operadores para realizar la carga de trabajo, esto se logra mediante la división del tiempo total entre el tiempo de ciclo previamente calculado. Tomando el total que tardan las operaciones de segundos y divididos entre 22.5 segundo del tiempo de ciclo estimado, da como resultado un total de 14 operadores para cumplir con la demanda futura.

7 5. RESULTADOS Al terminar el estudio de tiempos predeterminados y tomando el resultado de 14 operadores, se obtiene la figura 5.1 de demanda contra capacidad por estación. La tabla 5.1 ofrece una comparación de la situación actual de la celda contra la propuesta. Al incrementar la salida de producción a 160 unidades por hora, el costo de manufactura por pieza se ve disminuido de 1.67 de dólar a 1.04, esto da una ganancia del 37.5% por cada unidad. Lo que confirma que al utilizar las herramientas de manufactura esbelta para aumentar la productividad de la celda da un producto de mejor calidad y precio Demanda Capacidad por estacion 0 Shutter Tumbler Carrier sub Codebars Sist 1/2 Pin stamp Neff Riveteadora Pack Capacidad anual Fig. 5.1 Balanceo de estaciones Tabla 6.1 Comparación antes y después del cambio Num de operadores Num de celdas Turnos por día Unidades por hora Espacio requerido Ft² Over HR Propuesta 600, Actual 200, $ $ Al tomar como referencia el volumen las 600,000 piezas requeridas en el primer año y el centavos de dólar ganados por unidad al implementarse el cambio, da una ganancia de $376,860 de la cual se resta la inversión por el cambio de celda del $56,000, lo cual concluye en una ganancia del $320,860 dólares. 5.1 Reducción de Defectos por Similitud Como parte del cambio se colocó dentro de cada estación una matriz de materiales indicando los atributos, como por ejemplo colores o estampados a utilizarse en cada modelo. Es importante que el operador conozca las diferencias entre componentes para evitar errores al momento del ensamble, al mismo tiempo ayuda a asociar números de parte con atributos y el entrenamiento del operador se reduce significativamente. Analizando los tiempos que llevan los cambios de modelo se busca determinar la secuencia que minimice el cambio de material productivo y de estaciones físicas dentro de la celda. Mediante un análisis de espacios disponibles, se presenta la siguiente distribución en donde se buscó la manera de hacer estaciones móviles que ayuden a reducir el tiempo de transporte entre estaciones por cambio de modelo. Estas estaciones se adecuaron con conectores rápidos de aire comprimido y electricidad Esta distribución propone dejar un área tipo U dedicada a correr los cinco grupos de números de parte de tal forma que se alcance la demanda estimada de 160 pz/hr. Como mejora se sugiere mover hacia la parte norte de la celda el espacio destinado a las operaciones de empaque que conforman el material voluminoso y son de muy bajo volumen, las cuales conforman el G4 y el G5. GONDOLA

8 Fig. 5.2 Distribución propuesta Se ordenó un estante con el kanban correcto por número de parte y evitar el desorden debido al exceso de material dentro de la celda. Analizando los datos de tiempo muerto obtenidos durante un mes de producción, se observo el equipo de ensamble de case que por cada cambio de modelo invertían 20 min. para ajustes mecánicos y electrónicos. Este equipo es crítico, ya que es un sistema de visión, el cual decide si la cerradura esta correcta antes de finalizar el ensamble. Se tienen tres cambios de modelo por día, lo cual incrementa el tiempo muerto a 60 min., dando como resultado 20 hr. durante un periodo de 20 días. Una vez identificado el problema se prosiguió a realizar una lluvia de ideas con el equipo involucrado, el cual decidió en hacer algunos ajustes electrónicos y la compra de un lente con mayor enfoque, lámparas, algunos sensores para la detección de ensamble correcto de los componentes, que complican el cambio de modelo, revisión de nidos y escantillones. Una vez terminadas esto, se uso el método de repetitibilidad y reproducibilidad (R&R) para la validación. Se realizó un análisis estadístico para aceptar o rechazar la hipótesis de reducción del tiempo muerto. Primero una prueba de normalidad usando del software minitab 14, de los datos del tiempo muerto del sistema de visión, la prueba de normalidad para las muestras antes y después, se puede inferir que los datos siguen una distribución normal, dado que los valores p en las dos muestras son mayores a α=0.05 y los valores AD son relativamente bajos. De acuerdo a la prueba de igualdad de varianza, se puede identificar que el valor p en la prueba de F, usada poblaciones que siguen una distribución normal, es mayor al α=0.05 por lo tanto, no hay suficiente evidencia para inferir que las poblaciones tienen varianzas desiguales. La prueba de T de dos muestras, se puede concluir que las poblaciones identificadas tienen diferente media. Esto al confirmar que el valor de la prueba (p=0.000) es menor al valor α=0.05 seleccionado. Asimismo, el valor T calculado, se encuentra fuera del intervalo de confianza construido al 95%. Los resultados de la prueba T hecha a los datos antes y después de la implementación, muestra que si hay una diferencia significativa, la hipótesis nula se rechaza, se concluye que realmente hubo una reducción del tiempo muerto ocasionado por fallas en el equipo de visión. Como conclusión el cambio de la celda fue favorable, ya que formó un equipo de trabajo que involucró todos los niveles, y aumentó la calidad, se motivó al personal de producción al ser consideradas sus opiniones, se reduce el estrés físico al ser rediseñadas las estaciones, se detectó la estación critica dentro de la celda o línea de producción. Otro punto a favor dentro de los impactos en calidad, es el hecho de hacer ayudas visuales descriptivas, logra que una persona externa a la celda entienda las partes de la pieza, esto permite que se puedan diferenciar las partes o que son críticas en el desempeño del producto, se logro la reducción del costo de manufactura, lo cual favorece a la compañía y prueba la hipótesis de trabajo. Este nuevo costo de manufactura se debe considerar como punto de partida para iniciar nuevamente el proceso del cambio, pero se debe adecuar ya que de ser así, nos sitúa en desventaja y podría dar como resultado una pérdida de mercado. Se recomienda iniciar el ciclo de mejora continua para las demás celdas. Con respecto a la complejidad de producto, tambien preparar ayudas visuales sencillas para entendimiento, lo evitaría que se tenga una sola persona catalogada como la experta y se genere una dependencia negativa hacia ella. 6. REFERENCIAS 1. Goover P. (2004). Fundamentos de Manufactura Moderna: Materiales, Procesos y sistemas, Edit. Prentice Hall. 2. Hartmann H. y Charles L. en Zandin Kjell B. (2005). Manual del Ingeniero Industrial, Tomo II, Edit. Mc Graw Hill. 3. Hirano H. (1998). 5s for Operators: Pillars of the Visual Workplace, Edit Productivity, primera edición. 4. Imai, M. (1988). Kaizen la clave de la ventaja competitiva japonesa.

9 5. Jambrow M. (2003). Implementing WinLean SM Manufacturing The Next Generation of Lean Manufacturing. SMC Consulting Group White Paper 6. Peterman M. (2001). Lean Manufacturing and the Quality Queso, Edit Tooling & Production Solón. 7. Pineda. K. (2006). Que es la Manufactura Esbelta. Monografía. ITCJ 8. Escalhao A. (2007). Aquí está la solución, el POKA YOKE (Sistemas Anti Errores) 29 de Junio de Medina. (2006). Aplicación de las 5 s y Kanban Monografía ITCJ

1.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

1.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 19 1.2 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Para operar en forma efectiva, una empresa manufacturera debe tener sistemas que le permitan lograr eficientemente el tipo de producción que realiza. Los sistemas de producción

Más detalles

2.1 Clasificación de los sistemas de Producción.

2.1 Clasificación de los sistemas de Producción. ADMINISTRACION DE OPERACIONES Sesión 2: La Administración de operaciones II Objetivo específico 1: El alumno conocerá la clasificación de los sistemas de producción, los sistemas avanzados de manufactura

Más detalles

SISTEMA DE PRODUCCION. Pág. 1

SISTEMA DE PRODUCCION. Pág. 1 SISTEMA DE PRODUCCION Pág. 1 Componentes del sistema de producción La fábrica Máquinas de producción Herramientas Equipo para el movimiento de material Equipo de inspección Sistemas de computadora Distribución

Más detalles

Justo a tiempo JIT. La filosofía del "justo a tiempo" se fundamenta principalmente en:

Justo a tiempo JIT. La filosofía del justo a tiempo se fundamenta principalmente en: Justo a tiempo JIT El sistema justo a tiempo, comenzó como el sistema de producción de la empresa Toyota por el año 1976 buscando mejorar la flexibilidad de los procesos fabriles como respuesta al descenso

Más detalles

SISTEMA KANBAN. Lotes pequeños Simplificación en el diseño. Tiempos de alistamiento y mantenimiento preventivo. Calidad justo a tiempo

SISTEMA KANBAN. Lotes pequeños Simplificación en el diseño. Tiempos de alistamiento y mantenimiento preventivo. Calidad justo a tiempo KANBAN Tiempos de alistamiento y mantenimiento preventivo Lotes pequeños Simplificación en el diseño Calidad justo a tiempo SISTEMA KANBAN Distribución en planta celular y por productos Trabajo en equipo,

Más detalles

Estándares para planes de calidad de software. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Desarrollo de Software II Agosto Diciembre 2008

Estándares para planes de calidad de software. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Desarrollo de Software II Agosto Diciembre 2008 Estándares para planes de calidad de software Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación Desarrollo de Software II Agosto Diciembre 2008 DIFERENCIA ENTRE PRODUCIR UNA FUNCION Y PRODUCIR UNA FUNCION

Más detalles

LOGISTICA D E COMPRAS

LOGISTICA D E COMPRAS LOGISTICA D E COMPRAS 1. - Concepto de compras OBTENER EL (LOS) PRODUCTO(S) O SERVICIO(S) DE LA CALIDAD ADECUADA, CON EL PRECIO JUSTO, EN EL TIEMPO INDICADO Y EN EL LUGAR PRECISO. Muchas empresas manejan

Más detalles

Instalación de Sistemas de Automatización y Datos

Instalación de Sistemas de Automatización y Datos UNIVERSIDADE DE VIGO E. T. S. Ingenieros Industriales 5º Curso Orientación Instalaciones y Construcción Instalación de Sistemas de Automatización y Datos José Ignacio Armesto Quiroga http://www www.disa.uvigo.es/

Más detalles

Gestión de la Configuración

Gestión de la Configuración Gestión de la ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 1 ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA... 2 ACTIVIDAD EVS-GC 1: DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN... 2 Tarea EVS-GC 1.1: Definición de

Más detalles

LAS 7 GRANDES PERDIDAS. (Identificando las Pérdidas. Parte II)

LAS 7 GRANDES PERDIDAS. (Identificando las Pérdidas. Parte II) LAS 7 GRANDES PERDIDAS. (Identificando las Pérdidas. Parte II) En la primera parte analizamos en qué consistían las pérdidas, las clasificamos y establecimos por qué aparecen. Ahora nos detendremos a identificar

Más detalles

SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS

SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS SÍNTESIS Y PERSPECTIVAS Los invitamos a observar, a identificar problemas, pero al mismo tiempo a buscar oportunidades de mejoras en sus empresas. REVISIÓN DE CONCEPTOS. Esta es la última clase del curso.

Más detalles

Sistemas de costos por ordenes de trabajo

Sistemas de costos por ordenes de trabajo Sistemas de costos por ordenes de trabajo Objetivos del sistema Los costos por órdenes de trabajo tienen, entre otros, los siguientes objetivos: 1. Calcular el costo de manufactura de cada artículo que

Más detalles

Administración Logística de Materiales

Administración Logística de Materiales Administración Logística de Materiales Para un mejor conocimiento de la industria acerca de distribución física, manufactura y compras, se estableció el programa de administración logística de materiales.

Más detalles

En busca de la Manufactura de Clase Mundial. ING. OSCAR EDGARDO MARTIN

En busca de la Manufactura de Clase Mundial. ING. OSCAR EDGARDO MARTIN En busca de la Manufactura de Clase Mundial. ING. OSCAR EDGARDO MARTIN Historia de La Manufactura 1800-1900 Manufactura artesanal poco eficiente y de alto costo. Pedidos individuales variables en calidad.

Más detalles

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO. Lean Manufacturing (LM) es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO. Lean Manufacturing (LM) es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía 13 CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 1.1 LEAN MANUFACTURING Lean Manufacturing (LM) es un conjunto de técnicas desarrolladas por la Compañía Toyota a partir del año 1950, que sirve para mejorar y optimizar los

Más detalles

CAPÍTULO 3. HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE PLANEACIÓN DE

CAPÍTULO 3. HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE PLANEACIÓN DE CAPÍTULO 3. HERRAMIENTA DE SOFTWARE DE PLANEACIÓN DE INVENTARIO Y PROCESO Objetivos del capítulo Desarrollar una herramienta de software de planeación de inventario con los datos obtenidos del capítulo

Más detalles

KANBAN. Elaboración: Masayuki Daimon Letycia Pailamilla Garcés Pablo Allende Vidal Profesor Juan Sepúlveda Salas

KANBAN. Elaboración: Masayuki Daimon Letycia Pailamilla Garcés Pablo Allende Vidal Profesor Juan Sepúlveda Salas Agencia de Cooperación Internacional del Japón Universidad de Santiago de Chile Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Industrial KANBAN Elaboración: Masayuki Daimon Letycia Pailamilla Garcés

Más detalles

INTEGRANTES: ROSAS TORRES LAURA PATRICIA ANDRADE CARRERA ANGELICA GALAN LOPEZ PILAR OAXACA GRANDE JOSE LUIS

INTEGRANTES: ROSAS TORRES LAURA PATRICIA ANDRADE CARRERA ANGELICA GALAN LOPEZ PILAR OAXACA GRANDE JOSE LUIS LOGISTICA INTEGRANTES: ROSAS TORRES LAURA PATRICIA ANDRADE CARRERA ANGELICA GALAN LOPEZ PILAR OAXACA GRANDE JOSE LUIS TEMARIO introducción Conceptos de logística Importancia de la logística Actividades

Más detalles

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN La producción es el proceso mediante el cual la empresa transforma un conjunto de factores de producción en un producto cuyo valor debe ser mayor que la suma de los valores de los

Más detalles

"Diseño, construcción e implementación de modelos matemáticos para el control automatizado de inventarios

Diseño, construcción e implementación de modelos matemáticos para el control automatizado de inventarios "Diseño, construcción e implementación de modelos matemáticos para el control automatizado de inventarios Miguel Alfonso Flores Sánchez 1, Fernando Sandoya Sanchez 2 Resumen En el presente artículo se

Más detalles

e-commerce, es hacer comercio utilizando la red. Es el acto de comprar y vender en y por medio de la red.

e-commerce, es hacer comercio utilizando la red. Es el acto de comprar y vender en y por medio de la red. Comercio electrónico. (e-commerce) Las empresas que ya están utilizando la red para hacer comercio ven como están cambiando las relaciones de la empresa con sus clientes, sus empleados, sus colaboradores

Más detalles

Portafolio de Servicios y Productos

Portafolio de Servicios y Productos Portafolio de Servicios y Productos Introducción Somos una empresa que se dedica a generar ventajas competitivas para nuestros clientes a través de desarrollos y consultoría en inteligencia de negocios

Más detalles

DE VIDA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS

DE VIDA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS MÉTODO DEL CICLO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 1. METODO DEL CICLO DE VIDA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS CICLO DE VIDA CLÁSICO DEL DESARROLLO DE SISTEMAS. El desarrollo de Sistemas, un proceso

Más detalles

Metodología básica de gestión de proyectos. Octubre de 2003

Metodología básica de gestión de proyectos. Octubre de 2003 Metodología básica de gestión de proyectos Octubre de 2003 Dentro de la metodología utilizada en la gestión de proyectos el desarrollo de éstos se estructura en tres fases diferenciadas: Fase de Éjecución

Más detalles

Soluciones Informáticas para Teoría de Restricciones (TOC)

Soluciones Informáticas para Teoría de Restricciones (TOC) Soluciones Informáticas para Teoría de Restricciones (TOC) KADI SOFTWARE 2 KADI SOFTWARE Los módulos de KADI SOFTWARE, fueron diseñados para capturar y usar información critica para mejorar el desempeño

Más detalles

CONTROL Y REDUCCIÓN EFICIENTES DE COSTOS

CONTROL Y REDUCCIÓN EFICIENTES DE COSTOS CONTROL Y REDUCCIÓN EFICIENTES DE COSTOS Vivimos en un mundo globalizado en donde la competencia es cada vez mayor y en la que los costos se vuelven la clave para maximizar los ingresos en la medida en

Más detalles

Cadena de Valor y Estrategias Genéricas 1. Prof. Marcelo Barrios

Cadena de Valor y Estrategias Genéricas 1. Prof. Marcelo Barrios Cadena de Valor y Estrategias Genéricas 1 1 Nota Técnica Preparada por el del Área de Política de Empresa de EDDE.. Primera versión: Noviembre 2001. Noviembre de 2003. 1 Cadena de Valor y Estrategias Genéricas

Más detalles

Copyright 2011 - bizagi. Gestión de Cambios Documento de Construcción Bizagi Process Modeler

Copyright 2011 - bizagi. Gestión de Cambios Documento de Construcción Bizagi Process Modeler Copyright 2011 - bizagi Gestión de Cambios Bizagi Process Modeler Tabla de Contenido Gestión de Cambios... 4 Descripción... 4 Principales factores en la Construcción del Proceso... 5 Modelo de Datos...

Más detalles

3. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE

3. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE 3. GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE Software Configuration Management (SCM) es una disciplina de la Ingeniería de Software que se preocupa de [Ber92] [Ber84] [Bou98] [Mik97]: Identificar y documentar

Más detalles

Gestión de Oportunidades

Gestión de Oportunidades Gestión de Oportunidades Bizagi Suite Gestión de Oportunidades 1 Tabla de Contenido CRM Gestión de Oportunidades de Negocio... 4 Elementos del Proceso... 5 Registrar Oportunidad... 5 Habilitar Alarma y

Más detalles

Bhar aumenta 30% la eficiencia y mejora la satisfacción de los clientes

Bhar aumenta 30% la eficiencia y mejora la satisfacción de los clientes Bhar aumenta 30% la eficiencia y mejora la satisfacción de los clientes Panorama general: Fabricante de moldeados por inyección industriales y para automóviles mejora la eficiencia operativa 30% con un

Más detalles

2. LOS SISTEMAS DE COSTOS

2. LOS SISTEMAS DE COSTOS 2. LOS SISTEMAS DE COSTOS En el actual desarrollo de las técnicas y sistemas de costos se persiguen tres importantes objetivos: La medición de los costos, la más correcta y precisa asignación de costos

Más detalles

La Tecnología líder en Simulación

La Tecnología líder en Simulación La Tecnología líder en Simulación El software de simulación Arena, es un "seguro de vida" para las empresa: le ayuda a predecir el impacto en las organizaciones de nuevas ideas, estrategias y políticas

Más detalles

6. SISTEMAS CAD-CAM (CAM) 6.1. CONCEPTO DE CAM

6. SISTEMAS CAD-CAM (CAM) 6.1. CONCEPTO DE CAM 6.1. CONCEPTO DE CAM Las siglas CAM corresponden al acrónimo de Computer Aided Manufacturing, Fabricación asistida por ordenador. Por CAM se entiende la utilización de ordenadores para tareas técnicas

Más detalles

JUSTO A TIEMPO YA. Con el objetivo de dar a conocer una de las formulas para, lograr la excelencia

JUSTO A TIEMPO YA. Con el objetivo de dar a conocer una de las formulas para, lograr la excelencia JUSTO A TIEMPO YA Andrade, G. Raciel, González N. Nora E. Celaya F. Roberto, Treviño, Moreno Dolores. INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA Email:janethita16@hotmail.com,ngonzalez@itson.mx,rocefi@itson.mx,mmoreno@itson.mx

Más detalles

Mantenimiento de Sistemas de Información

Mantenimiento de Sistemas de Información de Sistemas de Información ÍNDICE DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS... 1 ACTIVIDAD MSI 1: REGISTRO DE LA PETICIÓN...4 Tarea MSI 1.1: Registro de la Petición... 4 Tarea MSI 1.2: Asignación de la Petición... 5 ACTIVIDAD

Más detalles

Control Estadístico del Proceso. Ing. Claudia Salguero Ing. Alvaro Díaz

Control Estadístico del Proceso. Ing. Claudia Salguero Ing. Alvaro Díaz Control Estadístico del Proceso Ing. Claudia Salguero Ing. Alvaro Díaz Control Estadístico del Proceso Es un conjunto de herramientas estadísticas que permiten recopilar, estudiar y analizar la información

Más detalles

1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO

1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO 1.1 EL ESTUDIO TÉCNICO 1.1.1 Definición Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar

Más detalles

Administración por Procesos contra Funciones

Administración por Procesos contra Funciones La administración moderna nos marca que en la actualidad, las organizaciones que no se administren bajo un enfoque de procesos eficaces y flexibles, no podrán sobrepasar los cambios en el entorno y por

Más detalles

Los costos de gestionar la cadena de suministros y la eficiencia en las operaciones: hasta cuánto hay que invertir en la gestión?

Los costos de gestionar la cadena de suministros y la eficiencia en las operaciones: hasta cuánto hay que invertir en la gestión? Mohamad, Jorge Alejandro Los costos de gestionar la cadena de suministros y la eficiencia en las operaciones: hasta cuánto hay que invertir en la gestión? Preprint del artículo publicado en Revista Énfasis

Más detalles

INGENIERÍA DE MANUFACTURA. Manufactura Integrada por Computadora (CIM) Ing. Ricardo Jiménez

INGENIERÍA DE MANUFACTURA. Manufactura Integrada por Computadora (CIM) Ing. Ricardo Jiménez INGENIERÍA DE MANUFACTURA Manufactura Integrada por Computadora (CIM) Ing. Ricardo Jiménez Esquema funcional de un Sistema de Manufactura Integrada por Computadora CAD/CAM Diseño y Manufactura Asistido

Más detalles

Implementando un ERP La Gestión del Cambio

Implementando un ERP La Gestión del Cambio Artículos> Implementando un ERP - La Gestión del Cambio Artículo Implementando un ERP La Gestión del Cambio 1 Contenido Sumario Ejecutivo 3 Los sistemas ERP flexibilizan la gestión de la empresa y su cadena

Más detalles

CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO. Cada día cambian las condiciones de los mercados debido a diferentes factores como: el

CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO. Cada día cambian las condiciones de los mercados debido a diferentes factores como: el CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 3.1 Introducción Cada día cambian las condiciones de los mercados debido a diferentes factores como: el incremento de la competencia, la globalización, la dinámica de la economía,

Más detalles

CASOS DE ÉXITO DIST-PLEX MODUART. PARTNER Team Solutions SAS Es una compañía con más de 10 años de experiencia en la implementación de soluciones de

CASOS DE ÉXITO DIST-PLEX MODUART. PARTNER Team Solutions SAS Es una compañía con más de 10 años de experiencia en la implementación de soluciones de PARTNER Team Solutions SAS Es una compañía con más de 10 años de experiencia en la implementación de soluciones de Administración de Relaciones con Clientes (CRM). Reconocida como Microsoft Gold Certified

Más detalles

Diagrama de GANTT. Cómo crear un diagrama de GANTT

Diagrama de GANTT. Cómo crear un diagrama de GANTT Diagrama de GANTT El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Esta herramienta fue inventada

Más detalles

Cadena de Abastecimiento

Cadena de Abastecimiento Cadena de Abastecimiento Una cadena de abastecimiento no es más que todas las actividades relacionadas con la transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final, muchas veces nos

Más detalles

CURSO DE LEAN SIGMA TRANSACCIONAL PARA BLACK BELTS Dr. P. Reyes www.icicm.com CURSO DE BLACK BELTS EN LEAN SIGMA TRANSACCIONAL

CURSO DE LEAN SIGMA TRANSACCIONAL PARA BLACK BELTS Dr. P. Reyes www.icicm.com CURSO DE BLACK BELTS EN LEAN SIGMA TRANSACCIONAL CURSO DE BLACK BELTS EN LEAN SIGMA TRANSACCIONAL Duración: 80 horas distribuidas en dos módulos de 40 horas. OBJETIVO Formar los Black Belts del programa Seis Sigma Transaccional de la empresa u organización,

Más detalles

Capítulo 3 Almacenes e Inventario

Capítulo 3 Almacenes e Inventario Capítulo 3 Almacenes e Inventario 3.1 Almacenes 3.1.1 Introducción En el estudio de la administración moderna el almacén es un medio para lograr economías potenciales y para aumentar utilidades de una

Más detalles

MEDICION DEL TRABAJO

MEDICION DEL TRABAJO MEDICION DEL TRABAJO Habíamos dicho al comenzar el curso que habían 4 técnicas que permiten realizar una medición del trabajo 1 Técnicas Directas: - Estudio de tiempos con cronómetro - Muestreo del trabajo

Más detalles

La selección del mercado meta es esencialmente idéntica, sin importar si una firma vende un bien o servicio.

La selección del mercado meta es esencialmente idéntica, sin importar si una firma vende un bien o servicio. 4. SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE MERCADO META SELECCIÓN DE MERCADO META Un mercado meta se refiere a un grupo de personas u organizaciones a las cuales una organización dirige su programa de marketing. Es

Más detalles

Curso Excel Básico - Intermedio

Curso Excel Básico - Intermedio Curso Excel Básico - Intermedio Clase 4 Relator: Miguel Rivera Adonis Introducción Base de Datos: Definición de Base de Datos Ordenar datos Formulario Filtros Trabajar con Sub-Totales Validación de Datos

Más detalles

Los Cuellos de Botella

Los Cuellos de Botella Teoría de las Restricciones o Los Cuellos de Botella Néstor Casas* Consultor Organizacinal Siempre se ha comparado el sistema productivo con una cadena, cuya resistencia a la ruptura se basa precisamente,

Más detalles

MODELO DE RESPUESTAS

MODELO DE RESPUESTAS 1/6 MODELO DE RESPUESTAS ASIGNATURA: CONTROL DE PRODUCCIÓN CÓDIGO: 203 MOMENTO: Segunda Integral VERSIÓN: 1 FECHA DE APLICACIÓN: 15/11/2008 Prof. Responsable: Ing. Ana María Alvarez Coordinador: Ing. Anel

Más detalles

IMPLANTACION DE TPM. (Mantenimiento Productivo Total)

IMPLANTACION DE TPM. (Mantenimiento Productivo Total) IMPLANTACION DE TPM (Mantenimiento Productivo Total) INTRODUCCIÓN QUÉ ES EL MANTENIMIENTO? OBJETIVOS ORIGEN BENEFICIOS PILARES BÁSICOS DEL TPM IMPLANTACIÓN LOS 12 PASOS A SEGUIR MANTENIMIENTO Qué es? Es

Más detalles

SISTEMAS Y MANUALES DE LA CALIDAD

SISTEMAS Y MANUALES DE LA CALIDAD SISTEMAS Y MANUALES DE LA CALIDAD NORMATIVAS SOBRE SISTEMAS DE CALIDAD Introducción La experiencia de algunos sectores industriales que por las características particulares de sus productos tenían necesidad

Más detalles

Mantenimiento Autónomo y Desarrollo Organizacional

Mantenimiento Autónomo y Desarrollo Organizacional Mantenimiento Autónomo y Desarrollo Organizacional Por: Humberto Álvarez Laverde Director ceroaverias.com www.ceroaverias.com El mantenimiento autónomo se debe considerar como un instrumento para intervenir

Más detalles

CRM Gestión de Oportunidades Documento de Construcción Bizagi Process Modeler

CRM Gestión de Oportunidades Documento de Construcción Bizagi Process Modeler Bizagi Process Modeler Copyright 2011 - Bizagi Tabla de Contenido CRM- Gestión de Oportunidades de Venta... 4 Descripción... 4 Principales Factores en la Construcción del Proceso... 5 Modelo de Datos...

Más detalles

Ing. Sergio Serrano Ayala GD Components de México S. A. de C. V. Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Ing. Sergio Serrano Ayala GD Components de México S. A. de C. V. Universidad Autónoma del Estado de Morelos QSB Sistemas Básicos de Calidad Ing. Sergio Serrano Ayala GD Components de México S. A. de C. V. Universidad Autónoma del Estado de Morelos QSB es un kit de herramientas y métodos que proporcionan una

Más detalles

Value Stream Mapping, un enfoque de sistemas en el mundo empresarial. MI Alfonso Cipriano Octaviano Villasana

Value Stream Mapping, un enfoque de sistemas en el mundo empresarial. MI Alfonso Cipriano Octaviano Villasana Value Stream Mapping, un enfoque de sistemas en el mundo empresarial MI Alfonso Cipriano Octaviano Villasana Mapeo de la cadena de valor Sirve para ver y entender un proceso e identificar sus desperdicios.

Más detalles

ORDEN ORGANIZACIÓN ESTANDARIZACIÓN LIMPIEZA INTEGRACIÓN

ORDEN ORGANIZACIÓN ESTANDARIZACIÓN LIMPIEZA INTEGRACIÓN LOS CINCO PILARES DE LA FÁBRICA VISUAL ORGANIZACIÓN ORDEN LIMPIEZA ESTANDARIZACIÓN INTEGRACIÓN 1. QUE SON LAS 5 S? Es una técnica que se basa en la implantación de un sistema organizativo en las factorías

Más detalles

PRU. Fundamento Institucional. Objetivos. Alcance

PRU. Fundamento Institucional. Objetivos. Alcance PRU INSTRUCCIONES: a continuación se describe el flujo de trabajo correspondiente al área de procesos de PRUEBAS para el desarrollo de software, en el cual se debe apoyar para la ejecución de sus actividades;

Más detalles

Unidad III. Software para la administración de proyectos.

Unidad III. Software para la administración de proyectos. Unidad III Software para la administración de proyectos. 3.1 Herramientas de software para administrar proyectos. El software de administración de proyectos es un concepto que describe varios tipos de

Más detalles

Mantenimiento Productivo Total T.P.M.

Mantenimiento Productivo Total T.P.M. Mantenimiento Productivo Total 1.- Introducción T.P.M. El TPM se originó y se desarrolló en Japón, por la necesidad de mejorar la gestión de mantenimiento para alcanzar la velocidad con la que se automatizaron

Más detalles

LA FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

LA FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LA FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Actividad productiva es la acción necesaria para un producto o servicio. En economía la característica esencial de la actividad productiva es incrementar la utilidad de un producto.

Más detalles

Project 2013. Ing. Christian Ovalle

Project 2013. Ing. Christian Ovalle 2013 Ing. Christian Ovalle PROJECT Antes de comenzar un proyecto se necesitan definir los objetivos de un proyecto y luego determinado, cuales son las tareas que necesita realizar para alcanzar ese objetivo.

Más detalles

PROYECTOS, FORMULACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROYECTOS, FORMULACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PROYECTOS, FORMULACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS CON PLANNER AVC APOYO VIRTUAL PARA EL CONOCIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS CON PLANNER Planner es una poderosa herramienta de software

Más detalles

CAPITULO VI PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE COSTOS DE TIEMPOS ESTÁNDARES DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO.

CAPITULO VI PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE COSTOS DE TIEMPOS ESTÁNDARES DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO. 204 CAPITULO VI PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS DE COSTOS DE TIEMPOS ESTÁNDARES DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE TEJIDO DE PUNTO. 6.1 INTRODUCCIÓN El éxito de la aplicación del

Más detalles

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I

SIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I SIIGO Pyme Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Saldos y Movimientos en Inventarios?

Más detalles

LABORATORIO Nº 2 GUÍA PARA REALIZAR FORMULAS EN EXCEL

LABORATORIO Nº 2 GUÍA PARA REALIZAR FORMULAS EN EXCEL OBJETIVO Mejorar el nivel de comprensión y el manejo de las destrezas del estudiante para utilizar formulas en Microsoft Excel 2010. 1) DEFINICIÓN Una fórmula de Excel es un código especial que introducimos

Más detalles

Seminario Lean Manufacturing

Seminario Lean Manufacturing Seminario Lean Manufacturing Contáctenos Solicite información Concepto Lean Manufacturing Manufactura Lean son varias herramientas que le ayudará a eliminar todas las operaciones que no le agregan valor

Más detalles

Módulo 7: Los activos de Seguridad de la Información

Módulo 7: Los activos de Seguridad de la Información Módulo 7: Los activos de Seguridad de la Información Se explica en este tema cómo deben abordarse la elaboración de un inventario de activos que recoja los principales activos de información de la organización,

Más detalles

2. SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CANAL SELECCIÓN

2. SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CANAL SELECCIÓN 2. SELECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CANAL SELECCIÓN La selección de los Canales de Distribución de los productos es uno de los retos de mayor trascendencia, que ha de afrontar la alta Gerencia, de entre

Más detalles

INTRODUCCIÓN. El propósito de esta investigación es analizar la importancia que ha surgido en

INTRODUCCIÓN. El propósito de esta investigación es analizar la importancia que ha surgido en INTRODUCCIÓN El propósito de esta investigación es analizar la importancia que ha surgido en los sistemas de costos ABC para las empresas de Servicios Mexicanas, ya que este sector forma una parte muy

Más detalles

CAPÍTULO IV METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS. En este capítulo se presenta los pasos que se siguieron para la elaboración de un sistema de

CAPÍTULO IV METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS. En este capítulo se presenta los pasos que se siguieron para la elaboración de un sistema de CAPÍTULO IV METODOLOGÍA PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS En este capítulo se presenta los pasos que se siguieron para la elaboración de un sistema de inventarios para lograr un control de los productos.

Más detalles

MANUFACTURA ESBELTA TPM MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL

MANUFACTURA ESBELTA TPM MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL MANUFACTURA ESBELTA TPM MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL TPM Temas a revisar: Qué es OEE? Cómo se calcula? TPM como parte del Modelo de Manufactura. Introducción a TPM Mejoras enfocadas o Kobetsu Kaizen

Más detalles

1.3 - Desarrollo Lean

1.3 - Desarrollo Lean 1.3 - Desarrollo Lean Tema 1: Fundamentos de las metodologías ágiles En qué se parece la fabricación de un producto y el desarollo de software? Fabricación de un producto Entradas: materias primas y componentes

Más detalles

Kanban. Definición de Kanban. Origen de Kanban. Propósito

Kanban. Definición de Kanban. Origen de Kanban. Propósito Definición de Kanban Kanban Kanban: Tarjeta u otro mecanismo que comunica la demanda de un proceso subsecuente a un proceso precedente. Una señal que autoriza retirar trabajos desde un supermercado o autoriza

Más detalles

Capítulo IV. Manejo de Problemas

Capítulo IV. Manejo de Problemas Manejo de Problemas Manejo de problemas Tabla de contenido 1.- En qué consiste el manejo de problemas?...57 1.1.- Ventajas...58 1.2.- Barreras...59 2.- Actividades...59 2.1.- Control de problemas...60

Más detalles

Elementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador)

Elementos requeridos para crearlos (ejemplo: el compilador) Generalidades A lo largo del ciclo de vida del proceso de software, los productos de software evolucionan. Desde la concepción del producto y la captura de requisitos inicial hasta la puesta en producción

Más detalles

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Master de Computación. II MODELOS y HERRAMIENTAS UML. II.2 UML: Modelado de casos de uso

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Master de Computación. II MODELOS y HERRAMIENTAS UML. II.2 UML: Modelado de casos de uso PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Master de Computación II MODELOS y HERRAMIENTAS UML 1 1 Modelado de casos de uso (I) Un caso de uso es una técnica de modelado usada para describir lo que debería hacer

Más detalles

Fundamentos de Lean & Kaizen

Fundamentos de Lean & Kaizen Fundamentos de Lean & Kaizen Leyva Consultores, S.C. Presentado por: {Nombre} {Consultor} {Octubre, 2014} En esencia y en la práctica: Lean (Enterprise/Manufacturing) es adelgazar ó eliminar todo recurso

Más detalles

Master en Gestion de la Calidad

Master en Gestion de la Calidad Master en Gestion de la Calidad 3. La Calidad en la Actualidad La calidad en la actualidad 1 / 9 OBJETIVOS Al finalizar esta unidad didáctica será capaz: Conocer la calidad en la actualidad. La familia

Más detalles

Módulo: Indicadores de Eficacia y Eficiencia en los Procesos

Módulo: Indicadores de Eficacia y Eficiencia en los Procesos Diplomatura en Lean Manufacturing (Manufactura Esbelta) Módulo: Indicadores de Eficacia y Eficiencia en los Procesos Docente: Javier Mejía Nieto MANUAL DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Ministerio de trabajo

Más detalles

Introducción. Ciclo de vida de los Sistemas de Información. Diseño Conceptual

Introducción. Ciclo de vida de los Sistemas de Información. Diseño Conceptual Introducción Algunas de las personas que trabajan con SGBD relacionales parecen preguntarse porqué deberían preocuparse del diseño de las bases de datos que utilizan. Después de todo, la mayoría de los

Más detalles

Análisis situacional en la gestión operativa de almacenes. Pág. 63

Análisis situacional en la gestión operativa de almacenes. Pág. 63 Análisis situacional en la gestión operativa de almacenes. Pág. 63 9.11 SISTEMAS OPERATIVOS EN PROCESO PICKING Los sistemas utilizados en la preparación de pedidos ya sea para la expedición o para servir

Más detalles

Modificación y parametrización del modulo de Solicitudes (Request) en el ERP/CRM Compiere.

Modificación y parametrización del modulo de Solicitudes (Request) en el ERP/CRM Compiere. UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DIRECCION DE EXTENSION COORDINACION DE PASANTIAS Modificación y parametrización del modulo de Solicitudes (Request) en el ERP/CRM Compiere. Pasante:

Más detalles

CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL Y DE CONFIGURACIÓN. Figura 4.1.Caja Negra. Generar. Sistema de control. Acumular. Figura 4.2. Diagrama de funciones

CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL Y DE CONFIGURACIÓN. Figura 4.1.Caja Negra. Generar. Sistema de control. Acumular. Figura 4.2. Diagrama de funciones CAPÍTULO 4 37 CAPÍTULO 4. DISEÑO CONCEPTUAL Y DE CONFIGURACIÓN Para diseñar el SGE, lo primero que se necesita es plantear diferentes formas en las que se pueda resolver el problema para finalmente decidir

Más detalles

LISTA DE MATERIALES, BOM (BILL OF MATERIALS)

LISTA DE MATERIALES, BOM (BILL OF MATERIALS) LISTA DE MATERIALES, BOM (BILL OF MATERIALS) El desglose de cualquier conjunto complejo que se produzca es un instrumento básico de los departamentos de ingeniería de diseño para la realización de su cometido.

Más detalles

AMEF Análisis de Modo y Efecto de Falla

AMEF Análisis de Modo y Efecto de Falla AMEF Análisis de Modo y Efecto de Falla Un compromiso a largo plazo que complementa el desarrollo del producto y Nace en la Aeronáutica Busca determinar el modo y efecto de falla Potencial AMEF DE DISEÑO

Más detalles

CMM - Capability Maturity Model. Estructura de CMM... Componentes de CMM. Estructura de CMM

CMM - Capability Maturity Model. Estructura de CMM... Componentes de CMM. Estructura de CMM CMM - Capability Maturity Model Estructura de CMM... Es un marco que describe los elementos claves de un proceso de software efectivo. Describe un camino de mejora evolutivo desde un proceso ad hoc inmaduro

Más detalles

Prácticas PGSI. Práctica 4. Gestión de las Cargas de Trabajo de los Recursos y Delimitaciones de Tareas

Prácticas PGSI. Práctica 4. Gestión de las Cargas de Trabajo de los Recursos y Delimitaciones de Tareas Prácticas PGSI Práctica 4. Gestión de las Cargas de Trabajo de los Recursos y Delimitaciones de Tareas Introducción a la Programación con Recursos A medida que avanza la planificación se realizan ajustes

Más detalles

KANBAN se define como "Un sistema de producción altamente efectivo y eficiente" y significa en japonés: etiqueta de instrucción. Su principal función

KANBAN se define como Un sistema de producción altamente efectivo y eficiente y significa en japonés: etiqueta de instrucción. Su principal función KANBAN se define como "Un sistema de producción altamente efectivo y eficiente" y significa en japonés: etiqueta de instrucción. Su principal función es ser una orden de trabajo, es decir, un dispositivo

Más detalles

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS PROGRAMA CONTADURÍA PÚBLICA COSTOS II Guía No. 1.- Conceptos Básicos OBJETIVO 1. Asimilar conceptos fundamentales de costos I. CONCEPTOS BASICOS DE COSTOS 1. CONTABILIDAD DE

Más detalles

REGISTRO DE PEDIDOS DE CLIENTES MÓDULO DE TOMA DE PEDIDOS E INTEGRACIÓN CON ERP

REGISTRO DE PEDIDOS DE CLIENTES MÓDULO DE TOMA DE PEDIDOS E INTEGRACIÓN CON ERP REGISTRO DE PEDIDOS DE CLIENTES MÓDULO DE TOMA DE PEDIDOS E INTEGRACIÓN CON ERP Visual Sale posee módulos especializados para el método de ventas transaccional, donde el pedido de parte de un nuevo cliente

Más detalles

Infraestructura Tecnológica. Sesión 11: Data center

Infraestructura Tecnológica. Sesión 11: Data center Infraestructura Tecnológica Sesión 11: Data center Contextualización La tecnología y sus avances nos han dado la oportunidad de facilitar el tipo de vida que llevamos, nos permite mantenernos siempre informados

Más detalles

Manufactura. con Microsoft Dynamics GP

Manufactura. con Microsoft Dynamics GP Manufactura con Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP: La solución comprobada para maximizar la eficiencia y obtener una visión productiva del negocio. Más de 40.000 clientes utilizan Microsoft Dynamics

Más detalles

Planeación del Proyecto de Software:

Planeación del Proyecto de Software: Apéndice A. Cuestionarios del Sistema Evaluador Nivel2. Requerimientos de Administración: Goal 1: Los requerimientos del sistema asociados a software están bien controlados y existe un estándar para los

Más detalles

Multipedidos es un sistema de ventas on-line que permite gestionar pedidos por internet en tiempo real de manera económica, simple y eficaz.

Multipedidos es un sistema de ventas on-line que permite gestionar pedidos por internet en tiempo real de manera económica, simple y eficaz. Presentación Multipedidos es un sistema de ventas on-line que permite gestionar pedidos por internet en tiempo real de manera económica, simple y eficaz. El sistema está pensado para empresas que deseen

Más detalles

MACROS. Automatizar tareas a través del uso de las macros.

MACROS. Automatizar tareas a través del uso de las macros. OBJETIVOS MACROS Definiciones Automatizar tareas a través del uso de las macros. Grabar Ejecutar Manipular macros. Tipos de Macros en Excel Introducción Las operaciones tradicionales que se pueden realizar

Más detalles

PCLabs. Práctica de Ingeniería del Software I Curso 2008/09. Descripción del problema

PCLabs. Práctica de Ingeniería del Software I Curso 2008/09. Descripción del problema PCLabs Práctica de Ingeniería del Software I Curso 2008/09 Descripción del problema Introducción... 1 Organización de la empresa... 1 Gestión del almacén... 2 Gestión de pedidos de clientes... 3 Gestión

Más detalles