INFORME FINAL DE PERTURBACIONES DEL SEIN
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- Rosario Cárdenas Paz
- hace 5 años
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1 PAGINA : 1/9 1. Fecha : domingo 19 de febrero de Hora de inicio : 04:22 h 3. Equipo : autotransformador AUT /220 kv de la SE Montalvo 4. Propietario : ABY 5. Causa de la perturbación : Falsa actuación por bajo nivel de aceite 6. Configuración pre-falla : 6.1. Generación N Central Unidad Potencia Activa (MW) Potencia Reactiva (MVAr) 1 Puerto Bravo TG Puerto Bravo TG Transformación N Subestación Transformador Potencia Activa (MW) Potencia Reactiva (MVAr) Potencia Aparente (MVA) 1 Montalvo AUT Líneas de transmisión N Línea Desde A Potencia Activa (MW) Potencia Reactiva (MVAr) 1 L-5037 San Jose Montalvo L-5038 Puerto Bravo San José La línea L-5032 (Chica Poroma) de 500 kv se encontraba fuera de servicio por falla. - La línea L-5034 (Poroma Ocoña) de 500 kv se encontraba fuera de servicio por operación. - La línea L-5036 (San José Ocoña) de 500 kv se encontraba en servicio para alimentar servicos auxiliares de la SE Ocoña. - El autotransformador AUT /220 kv de la SE Poroma se encontraba energizado en vacío desde el lado de 220 kv. - El banco serie XC-2 de la línea L-2052 en la S.E. Cotaruse se encontraba fuera de servicio por falla. 7. Descripción A las 04:22 h, desconectó el autotransformador AUT /220 kv de la SE Montalvo por falsa señal de nivel bajo se aceite (actuación de protección mecánica en fases S y T), según informe de ABY titular del equipo, como consecuencia desconectó la CT Puerto Bravo con MW y se interrumpió tota la carga (256.4 MW) de Minera Cerro Verde en la SE San José que se alimentaba en forma radial a través de la línea L-5037.
2 PAGINA : 2/9 A las 04:50 h, Mina Cerro Verde declaró que la línea L-2074 (Cerro Verde - San Luis) de 220 kv se encuentra disponible. A las 05:17 h, se coordinó con Mina Cerro Verde energizar la línea L-2074 y recuperar su carga esencial hasta 20 MW. A las 05:22 h, ABY informó que actuó la protección mecánica del transformador (nivel bajo de aceite). A las 05:37 h, ABY declaró indisponible el transformador AUT-5671 para su inspección. A las 06:34 h, se coordinó operar en sistema aislado la SE San Luis con la CT Puerto Bravo, Minera Cerro Verde informo que está verificando sus instalaciones para esta operación. A las 07:23 h, MCV informó que está recuperando auxiliares y se demorara 1 hora para poder cortar carga y operar en sistema aislado. A las 07:25 h, se coordinó con MCV recuperar hasta 140 MW a través de la línea L A las 08:54 h, Minera Cerro informa que aún está en proceso de toma de carga, al instante estaba con 47 MW e informa que demorara 2 horas adicionales para tomar más carga, por tal motivo a las 08:57 h se cancela el arranque de los generadores TG1 y TG3 de la CT Puerto Bravo. A las 09:07 h, CC-ATS declara disponible el autotransformador AUT /220 kv de la SE Montalvo, e informa que la causa de la desconexión del autotransformador fue una falsa alarma de nivel bajo de aceite. A las 09:42 h, se conectó el autotransformador AUT /220 kv de la SE Montalvo con mando sincronizado desde la barra de 220 kv, como consecuencia SPCC redujo su carga en 4.8 MW, a las 09:59 h, se coordinó con SPCC recuperar toda su carga reducida. A las 09:48 h, se conectó la línea L-5037 (Montalvo San José) de 500 kv, a las 09:49 h, se energizó la barra B de 500 kv de la SE San José, a las 09:58 h, se conectó la línea L-5038 (San José Puerto Bravo) de 500 kv y se coordina sincronizar el generador TG4 de la CT Puerto Bravo. A las 10:02 h, se conectó el autotransformador ATXF /200 kv de la SE San José, se coordinó recuperar 100% de carga de Minera Cerro Verde, CC-MCV informa que en media hora recién prevén recuperar carga (aún estaban en proceso de limpieza) 8. Secuencia de eventos Hora 04:22 Descripción Desconectó el autotransformador AUT /220 kv de la SE Montalvo por falsa señal de nivel bajo se aceite (actuación de protección mecánica en fases S y T) 04:22 Como consecuencia de la falla, desconectó la CT Puerto Bravo con MW. 04:22 04:50 Se interrumpió tota la carga (256.4 MW) de Minera Cerro Verde en la SE San José que se alimentaba en forma radial a través de la línea L-5037 Minera Cerro Verde declaró disponible la línea L-2074 (Cerro Verde - San Luis) de 220 kv se encuentra.
3 PAGINA : 3/9 Hora 05:15 05:17 Descripción Mina Cerro Verde informó que las líneas L-2071 y L-2072 (Cerro Verde-San Jose) de 220 kv se encuentran con interruptores abiertos en la SE San Luis. Se coordinó con Minera Cerro Verde conectar la línea L-2074 y recuperar su carga esencial hasta 20 MW. 05:22 ABY informó que actuó la protección mecánica del transformador. 05:37 ABY declaró indisponible el transformador AUT-5671 para su inspección. 06:34 07:23 Se coordinó con MCV operar en sistema aislado la SE San Luis con la CT Puerto Bravo, Minera Cerro Verde informo que está verificando sus instalaciones para esta operación. MCV informó está recuperando auxiliares y se demorara 1 hora para poder cortar carga y operar en sistema aislado. 07:25 Se coordinó con MCV recuperar hasta 140 MW a través de la línea L :49 08:54 08:57 09:07 09:42 Se coordinó arranque de los generadores TG1 y TG3 de la CT Puerto Bravo para operar en sistema aislado con carga de la SE San Luis. Minera Cerro Verde informa que aún está en proceso de toma de carga, al instante estaba con 47 MW e informa que demorara 2 horas adicionales para tomar más carga. Ce coordina cancelar el arranque de los generadores TG1 y TG3 de la CT Puerto Bravo. CC-ATS declara disponible el autotransformador AUT /220 kv de la SE Montalvo, e informa que la causa de la desconexión del autotransformador fue una falsa alarma de nivel bajo de aceite. Se conectó el autotransformador AUT /220 kv de la SE Montalvo con mando sincronizado desde la barra de 220 kv, como consecuencia SPCC redujo su carga en 5.01 MW por actuación de protecciones propias. 09:48 Se conectó la línea L-5037 (Montalvo San José) de 500 kv. 09:49 Se energizó la barra B de 500 kv de la SE San José. 09:58 Se conectó la línea L-5038 (San José Puerto Bravo) de 500 kv. 09:59 Se conectó el transformador TR-4 de la CT Puerto Bravo. 09:59 Se coordina con CC-KLP arranque del generador TG4 de la CT Puerto Bravo. 09:59 El CC-SPC informa que a las 09:42 h, redujo su carga en 5 MW, se coordinó recuperar el 100% de la carga rechazada. 10:02 se conectó el autotransformador ATXF /200 kv de la SE San José
4 PAGINA : 4/9 Hora 10:02 11:26 Descripción se coordinó recuperar 100% de carga de Minera Cerro Verde, CC-MCV informa que en media hora recién prevén recuperar carga (aún estaban en proceso de limpieza) Minera Cerro Verde informa que está tomando 55 MW de San Luis y está en proceso de recuperación. 11:45 Se conectó la línea L-2071 (San Luis San José) de 220 kv. 11:47 Se desconectó la línea L-2074 (San Luis Cerro Verde) de 220 kv transfiriendo toda la carga (59 MW) de la SE San Luis hacia la SE San José. 12:24 Se coordina con MCV conectar el SVC de la SE San José. 9. Actuación de las protecciones. Subestación Equipo Código Señalización Interruptor A/C RET670_1 Sin señalización Montalvo AUT-5671 RET670_2 Registrador RPV-311 Sin señalización Disparo Protección Mecánica INT-5652 INT-5671 INT-5621 A A A SCADA/RTU Bajo nivel de aceite A/C: Abierto/Cerrado 10. Consecuencias Interrupción de Suministros (04:22 h 05:17 h) Empresa Subestación Suministro MW Tiempo Minera Cerro Verde San Luis 34.5 kv :55 Minera Cerro Verde San Carlos 34.5 kv :55 Total Interrumpido
5 04:20:00 04:20:26 04:20:52 04:21:18 04:21:44 04:22:10 04:22:36 04:23:02 04:23:28 04:23:54 04:24:20 04:24:46 04:25:12 04:25:38 04:26:04 04:26:30 04:26:56 04:27:22 04:27:48 04:28:14 04:28:40 04:29:06 04:29:32 04:29:58 04:30:24 04:30:50 04:31:16 04:31:42 04:32:08 04:32:34 04:33:00 04:33:26 04:33:52 04:34:18 04:34:44 Frecuencia (Hz) COORDINADOR PAGINA : 5/ Reducción de carga de las 09:42 h durante energización del AUT-5671 Empresa Subestación Suministro MW Tiempo Toquepala Concentradora :17 Southern Copper Toquepala Lixiviación + Dep Lix :17 Ilo 1 Fundición :17 Total Reducción de Carga Variación de la frecuencia Frecuencia - SE San Juan Hz Hz Fuente: SGO-COES
6 09:59:54 09:50:29 09:41:04 09:31:34 09:22:24 09:13:14 09:04:04 08:54:54 08:45:44 08:36:34 08:27:24 08:18:14 08:09:04 07:59:54 07:50:44 07:41:34 07:32:24 07:23:04 07:13:54 07:04:44 06:55:34 06:46:09 06:36:34 06:27:24 06:18:14 06:09:04 05:59:54 05:48:44 05:39:34 05:30:24 05:21:14 05:12:04 05:02:54 04:53:34 04:44:24 04:35:14 04:26:04 04:16:54 04:07:44 Tensión (kv) 04:01:00 04:09:01 04:14:26 04:21:56 04:23:01 04:23:16 04:23:54 04:33:26 05:14:56 05:48:26 06:21:56 07:12:01 08:05:36 09:02:02 09:35:12 09:44:10 09:48:11 09:50:22 09:53:47 09:57:17 09:59:42 Tensión (kv) COORDINADOR PAGINA : 6/ Variación de la tensión Tensión - SE Montalvo 500 kv Fuente: SGO-COES Tensión - SE Cotaruse kv kv Fuente: SGO-COES
7 PAGINA : 7/9 11. Observaciones y recomendaciones Se recomienda revisar el mando sincronizado del autotransformador AUT /220 kv de la SE Montalvo, durante la energización desde el lado de 220 kv provoca caídas de tensión en la SE Montalvo y Moquegua causando reducción de carga de Southern Cooper Se recomienda evaluar a CDA y MCV la operación del sistema aislado de la CT Puerto Bravo con carga de las Subestaciones San Luis y San Carlos, tomando en cuenta que la generación mínima de cada unidad de la CT Puerto Bravo es 95 MW y el proceso de toma de carga de Cerro Verde de 0 a 100 MW fue mas de 3 horas luego de esta falla. En caso de ser posible se debe verificar cuantos generadores se requiere para la energización del transformador de San José 600 MVA 500/220 kv MCV informó que la falla dejó en sistema aislado la carga de CVPUE (C2) con la generación de Puerto Bravo (G1 y G2) y la L-5037 en vacío, hasta que la frecuencia cayó hasta Hz activándose el ERACMF hasta la 5ta Etapa rechazando MW y las protecciones propias de los equipos con MW. Luego del rechazo de carga por mínima frecuencia y protecciones propias, la carga de CVPUE quedó con 95 MW aproximadamente hasta que se produce una sobretensión de kv (1.155 Vn) desconectando el SVC en la SE San José. Después de la desconexión se registra una disminución de la tensión hasta kv (0.852 Vn) y estabilizándose en 500 kv disminuyendo hasta 488 kv por 40 segundos, momento en que la frecuencia cae gradualmente hasta 56.Hz y la tensión 0 kv con una carga de CVPUE de 93 MW El CC-KLP es operador de la CT Puerto Bravo Se presentó pérdida de señales de SCADA de la SE San José (MCV) La línea L-5032 (Chica - Poroma) de 500 kv se encontraba fuera de servicio por falla, debido a caída de tres torres en la zona de Nazca La línea L-5034 (Poroma - Ocoña) de 500 kv se encontraba fuera de servicio por operación La línea L-5036 (San José - Ocoña) de 500 kv se encontraba en servicio para alimentar servicios auxiliares de la SE Ocoña El banco serie XC-2 de la línea L-2052 en la S.E. Cotaruse se encontraba fuera de servicio por falla, en proceso de cabio de dos unidades capacitivas por daño El autotransformador AUT /220 kv de la SE Poroma se encontraba energizado en vacío desde el lado de 220 kv.
8 PAGINA : 8/9 12. Referencias Informe preliminar de perturbaciones del SEIN: SCO-N1-012-IP Informe final de perturbaciones de ABY: ABY_003_19_02_2017_COES Informe final de eventos de MCV: CV-PT Informe final de Southern Copper: IF-SPCC Reporte de interrupciones por frecuencia y disminuciones de carga de MCV Elaborado por : Ing. Angel Ticona / Ing. Henry Morales Revisado por : Ing. Alex Uscamayta / Ing. Ever Fernandez
9 PAGINA : 9/9 Anexos: Figura 01: Registro de parâmetros eléctricos en la S.E San José 500 kv (PMCU de MCV)
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