Reducción del consumo de gas.



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Transcripción:

Reducción del consumo de gas. Ingenio La Providencia Mejoras ambientales Introducción El Ingenio La Providencia está ubicado en Río Seco, a 50 Km de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán. Inició sus actividades en el año 1882; en 1994 fue adquirido por el Grupo Arcor, con el objetivo de afianzar el modelo de "integración vertical" de autoabastecimiento de todo lo necesario para la fabricación y comercialización de sus productos. reducción de impactos ambientales negativos. Desde que ARCOR se hizo cargo de las operaciones del ingenio, se han introducido importantes mejoras que lo han llevado a aumentar la producción con una significativa mejora en la eficiencia y una importantísima Ejemplos de estas mejoras son la compra de cosechadoras para asegurar la cosecha mecanizada de gran parte de la caña que se muele; el reemplazo del viejo trapiche por un difusor de última tecnología; instalación de dos nuevos pre-evaporadores con los que se aumentó la capacidad de molienda aprovechando los vapores vegetales en reemplazo de vapor directo; instalación de nuevas centrífugas, secador de azúcar y embolsadoras que permitieron aumentar la eficiencia y capacidad de molienda y producción, y mejorar el aseguramiento de la calidad y reducir el decomiso. Desde que se instaló el difusor en 1999 la producción aumento un 37 %. En la actualidad se producen 900 toneladas diarias de azúcar; todo el azúcar producido se utiliza para consumo interno en otras fábricas del Grupo Arcor. Año Cantidad de caña Cantidad de azúcar Días de molida (Ton) producida (Ton) Zafra 1999 943.483 90.608 174 2000 995.867 93.513 162 2001 881.886 80.069 188 2002 744.555 78.966 126 2003 962.438 100.197 160 2004 1.140.208 112.571 160 2005 1.130.800 122.348 166 2006 1.290.838 133.244 184 Descripción del proceso Reutilización del bagazo La caña de azúcar (materia prima del azúcar) ingresa al ingenio en camiones; se desmenuza y prepara para la extracción pasando por las cuchillas y el desfibrador.

La extracción del jugo se realiza en un equipo llamado Difusor en el que se genera un residuo llamado bagazo. El bagazo pasa por unos molinos de secado que completan la extracción y reducen su contenido de humedad en un 50 a 55 %. Entre el 67 y el 84 % del bagazo se utiliza como combustible en las calderas y el resto se reutiliza como materia prima para la elaboración de papel. Transporte de caña de azúcar Caña preparada Difusor Jugo Mixto Molinos A Sulfitación Encalado Decantación Secado Cocimiento Evaporación Calderas bagazo Usina Ceniza de calderas para relleno de terrenos Transporte de bagazo a fábrica de papel Diagrama de flujo Obtención y uso del bagazo En el año 2006 se generaron aproximadamente 520.000 Tn de bagazo, equivalente al 40% del total de caña molida. Parte de dicho bagazo (36%) fue reutilizado como combustible para alimentar cuatro (4) calderas acuotubulares duales (utilizan como combustible bagazo y gas natural). Situación que motivo la mejora El ingenio genera vapor de agua que se utiliza para: La generación del 75% de la energía eléctrica que abastece las instalaciones del ingenio El accionamiento de las distintas máquinas que intervienen en el proceso de molienda y extracción del jugo: cuchillas, desfibrador y molino. El accionamiento de ventiladores y bombas. El proceso mismo de elaboración del azúcar.

La capacidad de generación de vapor en las cuatro calderas duales limitaba la posibilidad de aumento de molienda y producción de azúcar. Para superar esa limitación y considerando la disponibilidad de un combustible alternativo (bagazo), se decidió la compra y puesta en marcha una nueva caldera acuotubular de dos domos, que utiliza como único combustible el bagazo. La posibilidad de utilizar bagazo como combustible para generar el 58% de la necesidad de vapor del ingenio, representa obviamente una muy significativa reducción del consumo de gas. Sin embargo, el personal del ingenio se propuso optimizar la generación de vapor aprovechando las facilidades que dispone a partir de la instalación de la nueva caldera y lograr una reducción mayor en el consumo de gas. Acción para la reducción del consumo de gas Para incrementar aún más la reducción en el consumo de gas, se puso énfasis en analizar y operar las calderas con la mejor eficiencia posible. Para ello se hizo lo siguiente: 1) Se determinó el mejor esquema de funcionamiento para las calderas. 2) Se hicieron análisis de gases de combustión con ayuda de un aparato analizador de gases. Con esto se consiguió ajustar los tiros y el caudal de aire justo y necesario para lograr una correcta combustión del bagazo. 3) Se agilizó la carga de bagazo desde playa para los momentos en que está parada la molienda. 4) Se mejoró el manejo y distribución del bagazo en los transportadores para asegurar la alimentación continua de bagazo en los hornos. 5) Se puso énfasis en el trabajo de los operadores de calderas de priorizar la utilización de bagazo antes del gas natural (set point, cantidad de quemadores habilitados). Resultados El nuevo esquema de funcionamiento de calderas para la obtención de vapor, ha permitido una reducción máxima en el consumo de gas de 89,5% con respecto las zafras 2005 y 2006. Análisis ambiental - Reducción promedio del consumo de gas natural para generación de energía en un 80%.

- Reducción de un 35% de las emisiones de material particulado. En el siguiente gráfico se muestran los consumos de gas natural mensual y la producción de azúcar para las zafras 2005, 2006 y 2007 30.000.000 25.000.000 Azúcar [Ton], Gas [m 3 ] 20.000.000 15.000.000 Azucar 05 [Kg] Gas 05 [m3] Azucar 06 [Kg] Gas 06 [m3] Azucar 07 [Kg] Gas 07 [m3] 10.000.000 5.000.000 0 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Análisis económico AHORROS Disminución de consumo de gas natural (120.000 m 3 /día) Valor por unidad Valor diario Valor total estimado en la zafra (1) 0.39 46.800 7.020.000 Reducción de la venta de bagazo para 52-26.208-3.931.200 elaboración de (de 30 a 16% del bagazo) Aumento de la cantidad de energía eléctrica 200-2.880-432.000 comprada 14,4 MW/día TOTAL 17.712 2.656.800 Nota: 1. Valor estimado considerando 150 días de zafra

La nueva caldera da la posibilidad de producir mayor cantidad de azúcar y como consecuencia, posibilita disminuir la cantidad de azúcar comprada a proveedores externos para abastecer las necesidades del Grupo Arcor. Al finalizar la zafra se podrá cuantificar el ahorro que esto significa. Costo INVERSIONES Nueva caldera 19.467.000 TOTAL 19.467.000 Trabajo realizado por personal de planta, liderado por el Jefe de caldera Adolfo Alvarez Costa Te (03863 471052), e mail aalvarezcosta@arcor.com.ar