B - DISTRIBUCION de PLANTA. Ing. Alberto Novau 1
|
|
- Vicente Carmona Serrano
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 B - DISTRIBCION de PLANTA Ing. Alberto Novau 1
2 Distribución de Planta En JIT se requiere que el Plant Lay Out sea diseñado para asegurar un Flujo Balanceado con un mínimo de Inventario.- Cada Estación de Trabajo es parte de una Línea de producción, exista o no físicamente como Línea Ing. Alberto Novau 2
3 Distribución de Planta La capacidad es balanceada, usando la misma lógica que para una línea de ensamble.- Las operaciones son enlazadas como en un sistema pull.- El diseñador debe tener en cuenta los aspectos logísticos internos y externos que se relacionan con el Lay Out.- Ing. Alberto Novau 3
4 Distribución de Planta Formas de Lay Out Las formas en que los Departamentos son distribuidos, están siempre definidos por el patrón del Flujo del Trabajo.- Podemos ver tres patrones de la Distribución: A.- Por Operación Sistematic Lay Out Planning B.- Por Proceso Manufactura Celular C.- De Posición Fija Ing. Alberto Novau 4
5 Distribución de Planta A.- Lay out por operación Equipos similares son agrupados en una posición.- Así por ejemplo todos los tornos juntos, las fresadoras juntas, etc.- La pieza a ser trabajada viaja, de acuerdo a la secuencia de las operaciones, de un área a otra Ing. Alberto Novau 5
6 Distribución de Planta B.- Lay Out por proceso El Equipo o Trabajo, esta arreglado de acuerdo a las etapas progresivas por las cuales el producto es producido.- El camino, para cada parte, es normalmente, una línea recta.- Ing. Alberto Novau 6
7 Distribución de Planta B.- Lay Out por proceso ( Celular ) Grupos de maquinas diferentes producen productos que tienen formas y/o procesos similares.- Las Celdas están diseñadas para hacer un determinado conjunto de procesos.- Ing. Alberto Novau 7
8 Distribución de Planta C.- Lay Out de Posición Fija Aquí el Producto, ya sea por su tamaño o peso, permanece en una posición.- El Equipo de Manufactura es movido hacia el producto, en vez de lo contrario.- Como ejemplo, la fabricación de barcos.- Ing. Alberto Novau 8
9 Distribución de Planta Muchas Facilidades, presentan una combinación de dos tipos de Lay Out.- n piso ( Area ) determinado puede contener un Lay Out por Operación y otro por Proceso.- Es común una Planta completa, arreglada por Proceso, como sería: Fabricación - Sub Ensamble - Ensamble Final con Lay Out por operación dentro de la Fabricación y Lay Out por proceso dentro del Dto. de Ensamble Ing. Alberto Novau 9
10 A.- Lay out por operación Ing. Alberto Novau 10
11 Distribución de Planta A.- Lay Out por Operación Lo mas común es disponer maquinas que realizan operaciones semejantes, en un mismo lugar, tratando de optimizar su posición relativa.- Ej. En una Fabrica de Juguetes de bajo volumen Recepción y Embarque Ensamble juguetes pequeños Moldeo de plástico Ensamble Juguetes grandes Formado de metal Ensamble mecanismos Costura Pintura Las partes de los juguetes son fabricados en estos Dtos. y luego enviados al Dto. de Ensamble, donde son montadas todas juntas.- Ing. Alberto Novau 11
12 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación Supongamos queremos arreglar ( hacer lay out ) los 8 Dtos de la Fabrica de Juguetes minimizando el costo de movimiento de materiales entre Dtos. Suponemos, de momento en que todos los Dtos. tienen el mismo espacio ( 40 x 40 pies ) Ing. Alberto Novau 12
13 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación El edificio del que disponemos es de 80 pies de ancho por 160 pies de largo.- Debemos conocer primero la naturaleza del flujo entre Dtos. y como se transporta el material Esta información podría salir de las Hojas de Ruta o podría ser estimada por el conocimiento del personal sobre el proceso Ing. Alberto Novau 13
14 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación El material es transportado en un carro de uñas estándar ( Forklift Truck ) Costo de transportacion: 1$ por viaje entre Dtos. adyacentes.- 1$ por cada Dto saltado.- Los movimientos esperados entre Dtos por el primer año de operación serian : Ing. Alberto Novau 14
15 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación Ing. Alberto Novau 15
16 Distribución de Planta A.- Lay out por operación Ing. Alberto Novau 16
17 Distribución de Planta A.- Lay out por operación Ing. Alberto Novau 17
18 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación La siguiente parte seria determinar el costo, multiplicando el costo unitario de mover los materiales, por el número de cargas movidas.- Ing. Alberto Novau 18
19 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación Ing. Alberto Novau 19
20 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación La tercera etapa es buscar cambios de posición de Dtos. que reduzcan el costo..- Según el dibujo, podríamos mover el Dto 6 para colocarlo cerca el Dto. 2.- Pero esto trae como consecuencia el cambio de posición de algunos otros Dtos.- Movemos arbitrariamente el Dto. 4 Ing. Alberto Novau 20
21 Distribución de Planta A.- Lay out por operación Ing. Alberto Novau 21
22 Distribución de Planta A.- Lay out por operación Ing. Alberto Novau 22
23 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación El costo de esta solución es mayor que la anterior ( 262 $ mayor ).- Claramente, el incremento de distancia entre Dtos. 6 y 7, produce este efecto..- Podemos jugar con el movimiento de posicion de los Dtos. No es fácil decidir el movimiento correcto.- Los posibles arreglos son muchos.- Ing. Alberto Novau 23
24 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación Hay un número de programas computarizados para facilitar la obtención de buenos Lay Out por operación.- El sistema computacional trata de mejorar la posición relativa entre los Dtos. en base al costo total del movimiento de materiales.- Ing. Alberto Novau 24
25 A - Lay Out por operación na técnica puede ser CRAFT: Computariced Relative Allocacion Facilities Technique Esta solución da un costo mayor porque utiliza distancias rectilíneas, distintas a las directas mencionadas antes.- Aquí debemos considerar el costo de transporte en la unidad de distancia, no por viaje.- El costo resultante esta basado en las condiciones iniciales Ing. Alberto Novau 25
26 Distribución de Planta A.-Lay Out por operación El costo seria aquí : Costo del movimiento de materiales entre Dtos = Numero de cargas X distancia rectilíea entre centroides de los Dtos.X costo por unidad de distancia El sistema hace mejoras cambiando pares de Dtos. de una manera iterativa, hasta que no sea posible una mayor reducción de costo.- Ing. Alberto Novau 26
27 A Lay Out por operación Partiendo con una razonable distribución inicial se puede lograr, normalmente una solución de costo menor que la anterior.- Esto nos dice que una buena Estrategia es generar una variedad de diferentes situaciones logicas iniciales y exponerlas al CRAFT.- Puede manejas hasta 40 Dtos. y rara vez excede a 10 interacciones para la solución final.- Presupone uso Fork lift.- Ing. Alberto Novau 27
28 Aquí va fig 10-8 de Chase de pag 381 Ing. Alberto Novau 28
29 EJERCICIO E 3 LAY OT OFICINAS EN LINEA Ver enunciado al final Ing. Alberto Novau 29
30 Lay out por operación Sistematic lay out Planning Ing. Alberto Novau 30
31 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación Sistematic Lay Out Planning A veces es necesario considerar otros factores cualitativos que pueden ser cruciales en la decisión.- En esta situación, podemos usar el SLP (Sistematic Lay Out Planning ) Ing. Alberto Novau 31
32 Distribución de Planta A.- Lay Out por operación Contiene el desarrollo de un cuadro de relación mostrando el grado de importancia que tiene la localización de cada Dto. con respecto a cada uno de los otros.- Ing. Alberto Novau 32
33 Distribución de planta y mejoras n cambio en el Lay out, debe considerar las siguientes mejoras: Tiempo y costo invertido en el manejo de materiales. Número de movimiento hechos por el personal y materiales. Flujo de proceso y reducción de desperdicios Ing. Alberto Novau 33
34 1.- Flujo de Materiales Primero documentar las operaciones actuales. Incluye flujo de materiales e información. El siguiente paso es desarrollar los flujos mejorados: Estudiar la situación actual Eliminar los pasos redundantes Agregar los pasos requeridos Mejorar la operación Ing. Alberto Novau 34
35 2.- Relación de actividades Se deben definir las actividades específicas (Centros) que se incluirán dentro del layout.-. Luego definir la relación entre las actividades. Se trata de relacionar todas las actividades entre si. Las actividades serán relacionadas con un sistema de ponderación de cercanía deseada (o no deseada) entre ellas. Ing. Alberto Novau 35
36 2.- Relación de actividades Se desarrolla una tabla de relaciones usando una tabla tipo diamante. La tabla es utilizada para documentar la cercanía deseada de un centro con relacion a todos los otros centros. n código numérico es utilizado para documentar la razón de la cercanía deseada. Ing. Alberto Novau 36
37 Tabla de relación de actividades 1. Equipo utilizado por las mismas personas 2. Movimiento de Material 3. Movimiento de Personal 4. Conveniente para el personal 5. Control de trabajo 6. Papeleo A. Absolutamente E. Especialmente importante I. Importante O. Ordinariamente cerca. Sin importancia X. Cercanía no deseada Ing. Alberto Novau 37
38 Tabla de relación de actividades Almacén de la Materia Prima Cepillado de Madera Rajado de Madera Fijado de Tope y Trazo Clavado de Bastidor Engomado Encuadrado Prensado de Puertas Ensamblado Adaptación de Cintillo Almacén de Producto Terminado Departamento de Mantenimiento Oficina General Baños Servicios Generales A 2 E 2 E 2 O 2 A 3 O 2 E 2 I 1 I 2 O 2 O 2 A 3 A 3 A 2 A 1 E 1 I 2 E 3 O O 4 4 O 2 E 2 I 2 I 3 I 2 E 2 E 2 O 2 O 2 O 2 O 2 Ing. Alberto Novau 38 O 2 E 6
39 3.- Diagrama de actividades Se construye un diagrama de nodos, representando gráficamente las actividades y su cercanía deseada. Iniciar con las relaciones marcadas A, dibujar nodos para todas las actividades marcadas por A. Conectar los nodos con 4 líneas paralelas. na vez terminadas todas las actividades de A, rearreglar y reordenar la distribución cuantas veces sea necesario hasta lograr el mejor arreglo. Continuar con E, depués con I y posteriormente O. No se utilza ninguna línea para. Ing. Alberto Novau 39
40 Objetivo El Objetivo: convertir la tabla de relación de actividades en una forma gráfica. A E I O X Ing. Alberto Novau 40
41 Diagrama I : A s y E s Ing. Alberto Novau 41 5
42 Diagrama II : Añadir I s Ing. Alberto Novau 42
43 Diagrama III : Añadir O s Ing. Alberto Novau 43
44 4.- Requerimientos de espacio Decidir sobre el horizonte de planeación.- Estudiar y definir las necesidades de espacio de cada actividad.- Documentar las necesidades de requerimientos de espacios.- Determinar los requerimientos de servicios (eléctricos, hidráulicos, etc.).- Ing. Alberto Novau 44
45 4.- Requerimientos de espacio Establecer para cada actividad el área requerida, los elementos físicos, servicios y cualquier restricción Espacio ocupado Distancia vertical Máxima carga Necesidades de agua y drenaje Aire comprimido Ventilación Instalaciones eléctricas Planear el futuro. Pensar en mejoras Nuevos equipos Nuevas tecnologías Automatización Crecimiento Necesidades de inventario Ing. Alberto Novau 45
46 Ejemplo CARACTERÍSTICAS FÍSICAS REQERIDAS Actividad 1. Almacén de materia prima 2. Cepillo de madera 3. Fijado de tope y trazado 4. Rajado de madera 5. Clavado de bastidor 6. Engomado 7. Escuadrado 8. Prensado 9. Ensamblado 10. Adaptación de cintillo 11. Almacén de producto terminado 12. Depto. de mantenimiento 13. Oficina general 14. Baños 15. Servicios generales Área m agua y equipo control piso incendio corrugable ventilación drenaje especial 0 A A A A A E E E E E E E iluminación especial techo alto mts
47 5.- Considerar relaciones de espacio en la distribución Aquí se va a arreglar visual y geográficamente el espacio requerido para todas las actividades..- Establecer una escala adecuada que permita mostrar en una sola hoja. Dibujar espacios requeridos según el paso tres..- Hacer los ajustes necesarios para integrar las condiciones que modifican el problema. Generar varias alternativas. Ing. Alberto Novau 47
48 Alternativa A Ing. Alberto Novau 48
49 Alternativa B Ing. Alberto Novau 49
50 6.- Evaluar las alternativas El primer paso para evaluar las alternativas es decidir los criterios de evaluación.- Esos criterios pueden ser: Facilidad de supervisión Flexibilidad en la expansión Costo Flujo de materiales Flujo de personal Otros Cada criterio puede tener un peso para su evaluación. Ing. Alberto Novau 50
51 Ejemplo Alternativas Factores a considerar Valor A B Facilidad de supervisión 9 Flujo de material 10 Flexibilidad para posibles expansiones 8 Apariencia 7 Efectividad en la utilización del espacio 9 Movimiento del personal 9 A 36 E 30 E 24 I 14 E 27 E 27 I 18 I 18 E 24 E 21 O 9 E 24 A (Casi perfecto)= 4 E (Esp. Bueno)= 3 I (Result. Import)= 2 O (Result. Ord.)= 1 Total Ing. Alberto Novau 51
52 7.- Lay out considerando espacios Desarrollar un layout de la planta en bloques de actividades utilizando el diagrama de relaciones De acuerdo a las relaciones definidas y desarrolladas en el paso anterior. Es posible crear diferentes alternativas de layout (de bloques) en este paso. Ing. Alberto Novau 52
53 Distribución de Planta A D E B Acotación: mts Escala: Futura expansión Futura expansión A C E Ing. Alberto Novau 53
54 8.- Lay out de planta con los equipos La etapa final sería revisar y evaluar las alternativas del layout de bloques Desarrollar el layout final con los requerimientos de espacio. Preparar el dibujo final en Auto Cad Ing. Alberto Novau 54
55 Ejemplo Ing. Alberto Novau 55
56 B.- Lay out por proceso (Producto) Ing. Alberto Novau 56
57 Distribución de Planta B.- Lay Out por proceso (Producto) La diferencia básica entre por operación y por proceso, es el patrón del flujo del trabajo.- El material, puede ser ruteado al mismo Dto. varias veces durante su ciclo producción.- Ing. Alberto Novau 57
58 Distribución de Planta B.- Lay Out por proceso (Producto) En el Lay Out por proceso los equipos y Dtos, son dedicados a una particular línea de producto.- A veces equipo duplicado es usado para evitar retrocesos y lograr una línea recta para el movimiento de materiales.- Adoptar un Lay Out por Proceso ( Producto ) tiene sentido cuando el lote de un producto es grande con relación a,los diferentes otros productos.- Ing. Alberto Novau 58
59 Distribución de Planta B.- Lay Out por proceso Líneas de ensamble Son un caso especial de Lay Out por proceso.- Se refiere a un ensamble progresivo, ligado a algun dispositivo de movimiento de materiales (cinta o similar ).- Se asume que el tiempo de proceso es equivalente para todas las estaciones.- Ing. Alberto Novau 59
60 Distribución de Planta B.-Lay Out por proceso Hay diferencias entre diferentes tipos de líneas.- Dispositivos de movimiento de materiales ( cadena, rodillos, cinta, etc.).- Configuración de la línea ( forma de, recta ) Propulsión ( mecánica, humana ) Mezcla de productos ( uno o varios productos ) Operario parado, sentado, caminando ) Largo de la línea ( pocos o muchos operarios ) Ing. Alberto Novau 60
61 Distribución de Planta B.- Lay Out por proceso Líneas de ensamble Hoy en día, cualquier producto que tiene muchas partes y es producido en alto volumen, usa líneas de ensamble en alguna medida.- Líneas son una importante tecnología.- Para entender sus requerimientos administrativos, debe tenerse conocimiento de cómo balancearla.- Ing. Alberto Novau 61
62 Distribución de Planta B.-Lay Out por proceso Líneas de ensamble El trabajo total a realizar en la línea es igual a la suma de las tareas de cada una de las estaciones.- El problema de balancear de una línea de ensamble es el de asignar tareas a las estaciones de manera que cada una de ellas no tenga mas trabajo del que se puede realizar en el tiempo de ciclo.- Ing. Alberto Novau 62
63 Líneas de Ensamble El problema se complica por la relación entre las tareas impuestas por el diseño del producto y por la propia tecnología del proceso.- Tiempo de Ciclo es el ritmo en que un producto sale por la última Estación.- En cada Estación se adicionan partes al producto o se completan operaciones de ensamble.- Ing. Alberto Novau 63
64 Líneas de Ensamble Veamos un ejemplo de Balanceo: Se trata de un producto que será ensamblado en una Línea y del cual se requieren 500 unidades por dia.- Tiempo de trabajo a considerar 420 minutos efectivos -.- Definir el balanceo de la Línea que minimice el número de Estaciones teniendo en cuenta el tiempo de ciclo y las restricciones de precedencia.- Con letras inclinadas y color rojo la solución del problema. Ing. Alberto Novau 64
65 Líneas de Ensamble.- Ejemplo Ing. Alberto Novau 65
66 Tareas Tiempo (seg) Tareas precedentes A 45 - B 11 A C 9 B D 50 - E 15 D F 12 C G 12 C H 12 E I 12 E J 8 F G H I K 9 J Total 195 seg Ing. Alberto Novau 66
67 Líneas de Ensamble El balanceo se hace por pasos : 1.- Especificar la secuencia de tareas usando un diagrama de precedencias ( círculos y flechas ) Ver filmina 65 anterior 2.- Definir el Takt Time ( TT ) Tiempo de Ciclo TT = Tiempo de Prod. en 1 dia / nidades req. en 1 dia C = 60 seg x 420 min / 500 unidades = / 500 = 50.4 Ing. Alberto Novau 67
68 Líneas de Ensamble 3 - Definir el número mínimo teórico de Estaciones ( N ) requerido para satisfacer el T T N = Suma de tareas ( S ) / T T Redondear hacia arriba N = 195 / 50.4 = 3.87 = 4 Estaciones 4.- Seleccionar regla con la cual asignaremos las Tareas a las estaciones de Trabajo.- Ing. Alberto Novau 68
69 Líneas de Ensamble Asignar una tarea a la vez a la primera estación, hasta que la suma de tiempo de las tareas asignadas iguale al Tiempo de Ciclo.- O que no haya otra tarea factible a asignar por causa de las restricciones de secuencia. Repetir así en la Estación 2 y siguientes hasta que la totalidad de las tareas hayan sido asignadas.- Considerar siempre el Tiempo de Ciclo y las Restricciones de secuencia establecidas.- Ing. Alberto Novau 69
70 El resultado en este caso seria + : Estación Tareas T. Tareas T.Estac. 1 A D B 11 3 E C 9 F 12 G 12 4 H I 12 J 8 5 K 9 9 Ing. Alberto Novau 70
71 Ing. Alberto Novau 71
72 Líneas de Ensamble 5.- Evaluar la Eficiencia del Balance alcanzado E = Suma tiempos tareas ( S ) / Num. Est. (N) x T T E = 195 / 5 x 50,4 =.77 ( 77 % ) 6.- Si la E no resulta satisfactoria, repetir cambiando regla de asignación.- Ing. Alberto Novau 72
73 Líneas de Ensamble Se ha demostrado que algunas reglas son mejores que otras para cierto tipo de problemas.- Podría considerarse el asignar primero, la tarea que tenga el mayor número de tareas siguientes.- En este caso sería.: Tareas Número de tareas siguientes A 6 B o D 5 C o E 4 F G H I 3 J 2 K 1 Ing. Alberto Novau 73
74 EJERCICIO E 4 Balanceo Línea de Ensamble Ing. Alberto Novau 74
75 Distribución de Planta B.- Lay out por proceso Líneas Flexibles En el balanceo de líneas de ensamble, frecuentemente resultan tiempos desiguales en cada una de las estaciones.- El Lay out de líneas flexibles es una manera común de atender un requerimiento variable.- Ing. Alberto Novau 75
76 Distribución de Planta B.- Lay out por proceso Ing. Alberto Novau 76
77 Distribución de Planta B.- Lay out por proceso Líneas flexibles El uso ampliamente difundido de líneas de ensamble ha aumentado la productividad en la manufactura.- El punto de vista nuevo, en líneas de ensamble es incorporar una mayor flexibilidad para producir los productos en la línea.- Mas variabilidad en las estaciones de trabajo (número de operarios por estación ) con fiabilidad mejorada.- Ing. Alberto Novau 77
78 - Lay out por proceso Manufactura Celular Tratado más adelante por separado Ing. Alberto Novau 78
79 C.- Lay out de posición fija Ing. Alberto Novau 79
80 Distribución de Planta C.- Lay Out de posición fija Este tipo de Lay Out esta caracterizado por un relativamente bajo numero de unidades a producir.- Para desarrollar un Lay Out de posición fija, necesitamos visualizar el producto como la maza de una rueda.- Materiales y equipos dispuestos concéntricamente, alrededor del punto de producción, en el orden en que serán usados.- Ing. Alberto Novau 80
81 Distribución de Planta C.- Lay out de posición fija Comunmente hay muchas partes que ordenar y, en gran parte esto determina las etapas de la producción.- Se podría disponer los materiales de acuerdo a su prioridad tecnológica.- Ing. Alberto Novau 81
C - MANUFACTURA CELULAR
C - MANUFACTURA CELULAR (One Piece Flow) Ing. Alberto Novau 1 Manufactura Celular Manufactura Celular comprende el rearreglo del layout tradicional basado en operaciones a un arreglo basado en el proceso
Más detallesLÍNEAS DE ENSAMBLE Y BALANCEO
LÍNEAS DE ENSAMBLE Y BALANCEO Línea de ensamble La producción en cadena, producción en masa, producción en serie o fabricación en serie fue un proceso revolucionario en la producción industrial cuya base
Más detallesGestión de Operaciones. Capítulo 8: Distribución de Instalaciones
Gestión de Operaciones Capítulo 8: Distribución de Instalaciones Introducción Definición: La distribución se relaciona con el arreglo de las instalaciones físicas de procesamiento dentro de un tipo de
Más detallesBalanceo de la celda de trabajo, de la línea de ensamble y de la planta (UN VERDADERO FLUJO CONTINUO)
Balanceo de la celda de trabajo, de la línea de ensamble y de la planta (UN VERDADERO FLUJO CONTINUO) Introducción Tal vez no lo sepamos, pero las líneas de montaje tuvieron una repercusión importante
Más detallesIntroducción. Vestimos, usamos, respiramos y manejamos productos fabricados en las líneas de montaje
BALANCEO DE LINEA Introducción Tal vez no lo sepamos, pero las líneas de montaje tuvieron una repercusión importante en nuestras vidas, al reducir costos y elaborar productos a precios más razonables.
Más detallesCONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEFINICION DE UNA INSTALACION INDUSTRIAL Una Instalación industrial es un conjunto formado por maquinas, aparatos y otras instalaciones dispuestas convenientemente en edificios
Más detallesADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 2015 Diseño de Procesos
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES 2015 Diseño de Procesos BIBLIOGRAFÍA KRAJEWSKI Lee J RITZMAN Larry P.: Administración de Operaciones Estrategia y Análisis. (Prentice Hall) SCHROEDER, Roger: Administración
Más detallesPrograma de Asignatura
Programa de Asignatura UNIVERSIDAD DE SONORA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas Programa: Ingeniería Industrial y de Sistemas Plan 004- Nombre de la materia: Diseño
Más detallesEMPRESA SISTEMA PRODUCCION CONTINUO. ( PRODUCTO ) SISTEMA PRODUCCION INTERMITENTE. ( PROCESO )
BALANCE DE LINEAS. EMPRESA SISTEMA PRODUCCION CONTINUO. ( PRODUCTO ) SISTEMA PRODUCCION INTERMITENTE. ( PROCESO ) SISTEMA PRODUCCION CONTINUO. Se deben satisfacer las siguientes condiciones si se desea
Más detallesDEPARTAMENTO DE VINCULACION 1
INGENIERÍA INDUSTRIAL DEPARTAMENTO DE VINCULACION 1 PROYECTOS DE ESTADÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sistematizar la preparación del programa de Estructuración del plan maestro de Propuesta de proyecto
Más detallesDiagrama de recorrido.
Diagrama de recorrido. El diagrama de recorrido es un diagrama o modelo, más o menos a escala, que muestra el lugar donde se efectúan actividades determinadas y el trayecto seguido por los trabajadores,
Más detallesADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS
ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS BIBLIOGRAFÍA KRAJEWSKI Lee J RITZMAN Larry P.: Administración de Operaciones Estrategia y Análisis. (Prentice Hall) SCHROEDER, Roger: Administración
Más detallesPrincipios de la distribución de planta
Principios de la distribución de planta Por: Felipe Rendón Barragán Introducción Una de las operaciones básicas de toda empresa es producir, y toda organización quiere hacerlo sin contratiempos y sin perder
Más detallesInstituto de Ciencias Básicas e Ingeniería Área Académica de Ingeniería y Arquitectura
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería Área Académica de Ingeniería y Arquitectura Licenciatura en Ingeniería Industrial Estudio del Trabajo Tema: Balanceo de línea Profesor(es): Mary Carmen Reyna
Más detallesMétodo S.L.P. - Planeación Sistemática de la Distribución de Planta Desarrollado por Richard Muther.
AXI Método S.L.P. - Planeación Sistemática de la Distribución de Planta Desarrollado por Richard Muther. Este método fue desarrollado por un especialista reconocido internacionalmente en materia de planeación
Más detallesBalance de Línea ORGANIZACIÓN Y METODOS UNS
Fuente: Balance de Línea Manual de OYM. Ing. Hugo Caselli Gismondi http://es.wikipedia.org/wiki/proceso_productivos_industriales 1 BALANCE DE LINEA Balancear una línea en un proceso productivo, es un problema
Más detallesCapacidad y distribución en planta. MSc. Ing. Omar David Pérez Fuentes
Capacidad y distribución en planta MSc. Ing. Omar David Pérez Fuentes CAPACIDAD 1. Conceptos (capacidad, capacidad proyectada, capacidad efectiva, tasa de utilización, eficiencia) 2. Aspectos relacionados
Más detallesDISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES.
DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES. Las decisiones sobre distribución implican la determinación de la localización de los departamentos, de los grupos de trabajo dentro de los departamentos, de las estaciones
Más detallesDistribución en Planta
Distribución en Planta Conceptos y Modelos de Planificación Objetivo La distribución en planta implica el ordenamiento de los espacios necesarios para: 1. El movimiento de materiales 2. Almacenamiento
Más detallesSISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN.
SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN. 1.- Definición. Sistema de costos por órdenes de producción. Este sistema recolecta los costos para cada orden o lote físicamente identificables en su paso
Más detallesPlaneación y Diseño de Instalaciones. Ingeniería en Logística DOF-1102
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: (Créditos) SATCA Planeación y Diseño de Instalaciones Ingeniería en Logística DOF-1102 3-2-5 2.- PRESENTACIÓN Caracterización
Más detallesINGENIERÍA DE PLANTAS CÁLCULO DE ÁREAS
INGENIERÍA DE PLANTAS CÁLCULO DE ÁREAS Expositor: Ing. ADOLFO VALENCIA NAPÁN 10 REQUERIMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS CÁLCULO DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA CÁLCULO DE REQUERIMIENTO DE EMPLEADOS MÉTODOS
Más detallesINTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL. Unidad #4 Herramientas de la Ingeniería Industrial. INGENIERIA DE METODOS.
INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL. Unidad #4 Herramientas de la Ingeniería Industrial. INGENIERIA DE METODOS. Es el conjunto de técnicas para aumentar la producción por unidad de tiempo, reducción
Más detallesSISTEMA DE MANUFACTURA FLEXIBLE
SISTEMA DE MANUFACTURA FLEXIBLE TIPO: PRODUCCIÓN ORIGEN: ESTADOS UNIDOS Antes de empezar a hablar de manufactura flexible debemos conocer algunos conceptos de automatización que pueden ser desconocidos
Más detallesDIRECCION DE OPERACIONES I TEMA 3 PROCESOS
DIRECCION DE OPERACIONES I TEMA 3 PROCESOS Introducción La selección de un proceso productivo corresponde a una decisión a nivel estratégico. Se relaciona fuertemente con el diseño del producto, los volumenes
Más detallesProducto.- Se debe revisar si es un solo producto o sin son productos estandarizados, varios productos o un producto a pedido.
INTRODUCCION RESUMEN EJECUTIVO 1. PROBLEMAS La empresa CASAS PREFABRICADAS Y SERVICIO EN GENERAL S.A. no iene una adecuada distribución de los espacios de trabajo, el cual le genera costos innecesarios
Más detallesCAPÍTULO 6: DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES. Para la distribución de las instalaciones de una planta de descascarado de nuez se
CAPÍTULO 6: DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES Para la distribución de las instalaciones de una planta de descascarado de nuez se utilizará el modelo de Systematic Layout Planning el cual permite generar varias
Más detallesElaboró Revisó Revisó Aprobó. Jefe de Producción Coordinadora de SGC Gerente de SGC Gerente de Operaciones REVISIONES.
Página: 1 de 8 Elaboró Revisó Revisó Aprobó Jefe de Producción Coordinadora de SGC Gerente de SGC Gerente de Operaciones Numero de Revisión REVISIONES. Fecha Pagina Descripción del Cambio 00 24 Ene 2017
Más detallesEliminar desperdicios
1 DISTRIBUCION EN PLANTA (LAY-OUT ) Ing. Raúl Castaño Asesor en Tecnologías de Gestión 1 Eliminar desperdicios Analizar todas las actividades realizadas en el sistema de producción y eliminar aquellas
Más detallesMAPEO DE LA CADENA DE VALOR (VSM)
VALUE STREAM MAP MAPEO DE LA CADENA DE VALOR (VSM) OBJETIVO: Introducir y elaborar el mapeo de la cadena de valor, mapa actual, futuro y planes de mejoramiento. 1. Qué es Cadena de valor? Son todos los
Más detallesBalanceo de líneas productivas
Balanceo de líneas productivas por Felipe de la Rosa Al programar operaciones productivas en aquellos sistemas en los que el producto fluye de forma continua de una operación a otra, el objetivo primordial
Más detallesSISTEM MAS DE OPERAC CIONES
Capítulo 1 Los Sistemas de Operaciones y La Dirección de Operaciones OBJETIVOS 1. Dirección y administración de operaciones 2. Los sistemas de operaciones 3. El papel de la dirección y administración de
Más detallesANEXO 1. Layout o distribuciones en Planta de producción
ANEXO 1 Layout o distribuciones en Planta de producción 1. Layout Jop shop o funcional o Bajo pedido El Job Shop (Figura A1) agrupa por secciones equipos que cumplen funciones similares. Características
Más detallesMODELOS DE PROGRAMACION LINEAL VARIABLES Xij
MODELOS DE PROGRAMACION LINEAL VARIABLES Xij 1. Construcción de modelos de programación lineal con variables Xij. 2. Aplicaciones en finanzas, marketing, producción. 3. Modelos de transporte y transbordo.
Más detallesPLANEACIÓN CON RECURSOS RESTRINGIDOS. Veremos la forma de incorporar las consideraciones de recursos en el plan y el programa del proyecto.
1 PLANEACIÓN CON RECURSOS RESTRINGIDOS Veremos la forma de incorporar las consideraciones de recursos en el plan y el programa del proyecto. Usted se familiarizará con: La consideración de las restricciones
Más detallesDiagrama Hombre Maquina.
Diagrama Hombre. Definición. Es una representación gráfica de la secuencia de elementos que componen las operaciones en que intervienen hombres y máquinas. Objetivo. 1. Conocer el tiempo invertido por
Más detallesANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS
ANÁLISIS DE LA MANO DE OBRA Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS TIEMPO ESTÁNDAR Es el tiempo requerido para que un operario de tipo medio, plenamente calificado, adiestrado y trabajando a un ritmo normal,
Más detallesUnidad 5. La planta fabril, sus diferentes áreas. Idea preliminar respecto a su funcionamiento.
Unidad 5 La planta fabril, sus diferentes áreas. Idea preliminar respecto a su funcionamiento. } III. LA PLANTA FABRIL, - SUS DIFERENTES AREAS,- IDEA PRELIMINAR RESPECTO A SU FUNCIONAMIENTO. a) FUNCIONES
Más detallesCAPÍTULO 6 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA
CAPÍTULO 6 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA En el capítulo anterior se dio el marco teórico de la metodología a seguir para el diseño de la distribución de la nueva planta, el cual es el Systematic Layout
Más detallesCAPÍTULO 2. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO. La metodología a seguir en este proyecto se muestra a continuación:
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA Y MARCO TEÓRICO 2.1 Metodología La metodología a seguir en este proyecto se muestra a continuación: - Análisis y simulación de la situación actual del proceso - Generación de propuestas
Más detalles1. Caracterización de la asignatura
Tecnológico Nacional de México Dirección Académica Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales Periodo: Enero-Junio 2017 Nombre de la asignatura: Planeación y
Más detallesDiplomado Lean Manufacturing
Diplomado Lean Manufacturing Duración 96 horas Objetivo general: Desarrollar competencias de alto nivel en herramientas y metodologías relativas a los sistemas de calidad y productividad. Formar especialistas
Más detallesUnidad 3 BALANCEO DE LÍNEA DE ENSAMBLE. Administración de Operaciones III
Unidad 3 BALANCEO DE LÍNEA DE ENSAMBLE Administración de Operaciones III CONTENIDO 1. Distribución por productos 2. Líneas de ensamble 3. Balanceo de la línea de ensamble 4. División de las tareas 5. Balanceo
Más detallesConceptos y buenas prácticas de DFM
El diseño para la manufactura es la integración del diseño de productos y la planeación de procesos en una actividad en común. El objetivo es un diseñar un producto que sea económico y fácilmente fabricado.
Más detallesOPTIMIZACION DETERMINISTICA
OPTIMIZACION DETERMINISTICA 1 PROBLEMA GENERAL Además de analizar los flujos de caja de las las alternativas de inversión, también se debe analizar la forma como se asignan recursos limitados entre actividades
Más detallesASIGNACION DE CARGAS DE TRABAJO.
ASIGNACION DE CARGAS DE TRABAJO. En un proceso productivo es muy probable que se presenten situaciones en que un operario está asignado a un puesto de trabajo. En este puesto se puede establecer: Qué el
Más detallesCAPÍTULO 9: Planeamiento y Diseño de Planta
CAPÍTULO 9: Planeamiento y Diseño de Planta Un Enfoque en Procesos para la Gerencia Fernando A. D Alessio Ipinza 1 Contenido 1. Introducción 2. Tipos de distribución de planta 3. Planeamiento de la distribución
Más detallesAdministración de Operaciones II
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA Nombre de la asignatura: Carrera: Clave de la asignatura: Horas teoría-horas práctica-créditos Administración de Operaciones II Ingeniería Industrial INB-0407 4-0 - 8 2.- HISTORIA
Más detallesDecisiones de Distribución y Equipamiento de una Planta de Producción. Prof.: René Legue Cárdenas Administrador Publico
Decisiones de Distribución y Equipamiento de una Planta de Producción Prof.: René Legue Cárdenas Administrador Publico Distribución de las Instalaciones Las decisiones sobre la distribución implican determinar
Más detallesCiclo de Conferencias Temas de Actualidad de las Comisiones de Especialidad AERONÁUTICA
Ciclo de Conferencias Temas de Actualidad de las Comisiones de Especialidad AERONÁUTICA 19 de Marzo de 2013 Construcción de la Nueva Base de Mantenimiento de Línea de AeroMéxico en el Aeropuerto Internacional
Más detallesOBJETIVO EMPRESARIAL Incrementar productividad
ESTUDIO DE MÉTODOS OBJETIVO EMPRESARIAL Incrementar productividad Es indispensable el análisis óptimo de los métodos de fabricación y el establecimiento de tiempos de ejecución, exactos. ESTUDIO DEL TRABAJO
Más detallesHerramientas de esquematización gráfica para la distribución de planta
Herramientas de esquematización gráfica para la distribución de planta Por: Felipe Rendón Barragán Introducción Una vez que tenemos definidos tanto el producto y el proceso, el siguiente paso dentro de
Más detallesMétrica v2.1 - Fase 0: Plan de Sistemas de Información. Enginyeria del Software. Curs 99/2000. Francisca Campins Verger
Métrica v2.1 - Fase 0: Plan de Sistemas de Información Fase 0: Plan de Sistemas de Información (PSI) Finalidad: Asegurar la adecuación entre los objetivos estratégicos de la organización y la información
Más detalles350 Kg x madre año. 200 Kg x madre año. 300 Kg x madre año. 400 Kg x madre año. 100 Kg x madre año.
Tp 1 60 % 1. Hoy los productores producen: 350 Kg x madre año. 200 Kg x madre año. 300 Kg x madre año. 400 Kg x madre año. 100 Kg x madre año. 2. La prioridad competitiva de la Cooperativa de Navarro es:
Más detallesEl método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un sistema de organización de la producción para las fábricas, de origen japonés.
Antecedentes El método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un sistema de organización de la producción para las fábricas, de origen japonés. También conocido como método Toyota o JIT,
Más detallesCAPÍTULO III MARCO TEÓRICO. En este capítulo se presentarán diversas teorías y postulados de varios autores acerca de los
CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO En este capítulo se presentarán diversas teorías y postulados de varios autores acerca de los temas que conciernen a este proyecto. Se pretende mostrar que se llevó a cabo una
Más detallesCAP. V: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA. INDUSTRIAS 2010 ING. LUIS ABELLA
CAP. V: DISTRIBUCIÓN EN PLANTA La distribución en planta es aquella donde están ordenadas todas las áreas específicas analizadas La distribución en planta problema muy complejo exige la intervención de
Más detallesFlujo de Producción. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
Flujo de Producción Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en http://docs.intelisis.info 1. Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 4 1.2 VERSIONES DISPONIBLES
Más detallesDiagramas de flujo El método gráfico.
Diagramas de flujo El método gráfico. Como se sabe, los parámetros de dispersión describen el flujo de señal. De tal manera los diagramas de flujo pueden mostrar los parámetros de dispersión como elementos
Más detallesLEAN MANUFACTURING (MANUFACTURA ESBELTA)
LEAN MANUFACTURING (MANUFACTURA ESBELTA) CONTENIDO Objetivo Por qué implementar Lean? Qué es Lean? Principios de Lean Herramientas Lean Metas de Lean Beneficios OBJETIVO Introducir al interesado en el
Más detallesLVF LVF ÁREA DE INNOVACIÓN: TPM/OEE. Presentación de servicios del: ÁREA DE INNOVACIÓN. Oferta de servicios de consultoría de Producción
Presentación de servicios del: : Índice de contenidos 1 2 3 4 Qué es TPM? La eficiencia global de los equipos. OEE Proceso de implantación. Plan de trabajo 5 Al terminar el proyecto. Qué es TPM? El TPM,
Más detalles1 CAPITULO 1: INTRODUCCION
1 CAPITULO 1: INTRODUCCION Este estudio se llevó a cabo en una empresa metal mecánica, que se dedica a la manufactura de revolvedoras de concreto para la construcción. La demanda de este producto es variable
Más detallesEl costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento
1.2.2 Sistema de costos por proceso El costeo por procesos es un sistema de acumulación de costos de producción por departamento o centro de costo. Un proceso es una división funcional principal en una
Más detallesINGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTIVIDAD Hay una alegría en la Manufactura que sólo los poetas se supone lo saben Walter P. Chrysler El deleite por hacer cosas SISTEMAS DE MANUFACTURA Prof. Wilmer Romero
Más detallesTransportadores Modulares de Cadena
Transportadores Modulares de Cadena Edición 2 06/06 Transporte Modular Flexible Podemos configurar el sistema de transporte mas idóneo para cada aplicación. SINERGES TECMON SOLUCIONES FLEXIBLES PARA LA
Más detallesProgramación de producción.
Programación de producción. 1. Sensibilización 2. Conceptos 3. Taller práctico AGENDA PRESENTACIÓN DE LA DOCENTE LUZ ADRIANA GALEANO JARAMILLO (lucilugaleano@hotmail.com) COLEGIO TERESIANO (1994) INGENIERA
Más detallesTema 13 Modelos de Representación de Diagramas
Tema 13 Modelos de Representación de Diagramas En este tema haremos una revisión rápida de los modelos de representación de diagramas, y su utilidad en la Expresión Gráfica. 13.1 Introducción y Definición
Más detallesESTÁNDAR DE COMPETENCIA. Moldeado de plásticos por el proceso de extrusión
.I.- Datos Generales Código EC0842 Título Moldeado de plásticos por el proceso de extrusión Propósito del Estándar de Competencia Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas
Más detallesUNIDAD III. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD III. INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES Objetivo de la unidad: El alumno resolverá problemas utilizando la programación lineal y de proyectos para sugerir cursos de acción de mejora en las empresas turísticas
Más detallesCRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN CRITERIO APLICA DEFINICIÓN MOVIMIENTO, EDIFICIO, Simplicidad para aumentar o reducir el espacio empleado cuando la planta lo requiera por diversificación, tecnología, producción.
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA CADENA DE FORMACIÓN INDUSTRIAL ESUCUELA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA ECBTI
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD CADENA DE FORMACIÓN INDUSTRIAL ESUCUELA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERÍA ECBTI OBJETO VIRTUAL DE INFORMACIÓN ESPECIFICACIONES DE ESPACIO DE UNA ESTACIÓN
Más detallesUniversidad Simón Bolívar. Logística. PS-4162 Gestión de la Producción II
Universidad Simón Bolívar Logística PS-4162 Gestión de la Producción II 1 Logística Enfoque total de la administración de todas las actividades involucradas físicamente con la adquisición, movimiento y
Más detallesKanban. Introducción al sistema Kanban
Introducción al sistema En la actualidad, si una empresa no es lo suficientemente flexible para adaptarse a los cambios del mercado se podría decir que esa empresa estará fuera de competencia en muy poco
Más detallesTÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANUFACTURA AERONAUTICA ÁREA MAQUINADOS DE PRECISIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN MANUFACTURA AERONAUTICA ÁREA MAQUINADOS DE PRECISIÓN EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE INTERPRETACIÓN DE PLANOS 1. Competencias Coordinar procesos de manufactura
Más detallesTaller: Planea la producción de tu empresa
Taller: Planea la producción de tu empresa Elaborado por: Rolando Alberto Lara Neva, en 2013. Este documento es un ajuste de la obra Cómo planear la producción al crear tu empresa del autor Javier Eduardo
Más detallesBOMBAS SERIE VP Bombas de Sistemas de Transporte por vacío
Manejo de Materiales Proceso de Enfriamiento Control de Temperatura Reducción de Tamaño BOMBAS SERIE VP Bombas de Sistemas de Transporte por vacío Compacto Portátil Innovador Un nuevo estándar de funcionalidad
Más detallesESTUDIO TÉCNICO Profra. Imelda Ruedas Moreno FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ESTUDIO TÉCNICO Profra. Imelda Ruedas Moreno FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS ESTUDIO TECNICO El estudio técnico es la segunda etapa de la FyEP, la cual es de gran importancia para contestar las preguntas:
Más detallesCAPÍTULO III. METODOLOGÍA
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA El área de confección fabrica un total de 90 modelos. En el piso de producción se cuenta con tres máquinas over sin hilo que se utilizan para cortar las prendas, tres over con
Más detallesRevisión Fecha Revisor Aprobador Descripción de los cambios M.L. J.R. Primera emisión del documento
6. GESTIÓN DEL TIEMPO Revisión Fecha Revisor Aprobador Descripción de los cambios 1 0 04 013 M.L. J.R. Primera emisión del documento 4 04 013 D.R. J.R. Revisión del documento 3 Entrega final del documento
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA. Sistema de Control de Posición de un mini-auto usando LabView.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEACA. Sistema de Control de Posición de un mini-auto usando LabView. Sánchez A. (BUAP ITS Tepeaca) e-mail: armando_sac@ece.buap.mx Volumen 1. Número 2. Recibido: Mayo2010.
Más detallesT7. PROGRAMACIÓN LINEAL
T7. PROGRAMACIÓN LINEAL MATEMÁTICAS PARA 4º ESO MATH GRADE 10 (=1º BACHILLERATO EN ATLANTIC CANADA) CURRÍCULUM MATEMÁTICAS NOVA SCOTIA ATLANTIC CANADA TRADUCCIÓN: MAURICIO CONTRERAS PROGRAMACIÓN LINEAL
Más detallesCasos especiales de la P. L.
Casos especiales de la P. L. Las redes: Las redes están presentes en diferentes lugares en la vida real: redes de transporte, flujo eléctrico y comunicaciones, por ejemplo. Las redes: También son ampliamente
Más detallesSECUENCIA PARA LOS MODELOS DE ACTIVIDADES
SECUENCIA PARA LOS MODELOS DE ACTIVIDADES Dividir las actividades en pasos individuales Clasificar los pasos por tipo Determinar el flujo lógico Identificar las actividades que no agregan valor 1 MAPEO
Más detallesPerfection line. Perfection BB2DD
La linea de lijadoras Alpha-Brush Perfection line son la gama más alta! Estas lijadoras de cepillos patentadas pueden adquirirse en una amplia variedad de tamaños y configuraciones. Debido a la variedad
Más detallesTABLAS, SÍMBOLOS Y APLICACIONES MULTIMEDIA
5 TABLAS, SÍMBOLOS Y APLICACIONES MULTIMEDIA Tablas Símbolos y objetos multimedia Ventanas de un documento Vínculos en un documento GUÍA DIDÁCTICA Descripción Las tablas permiten organizar la información
Más detallesINGENIERÍA INDUSTRIAL EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INGENIERÍA INDUSTRIAL EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS UNIDADES DE APRENDIZAJE 1. Competencias Administrar los recursos necesarios de la organización para
Más detallesII. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES
II. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES Objetivo de la unidad: El estudiante, conocerá los fundamentos en que se basan las herramientas de la investigación de operaciones para la toma de decisiones.
Más detallesINSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. PRACTICA 7 DISEÑO DEL LAYOUT Y COSTOS DE UN PROCESO PRODUCTIVO. Semestre
PRACTICA 7 DISEÑO DEL LAYOUT Y COSTOS DE UN PROCESO PRODUCTIVO. Semestre 02-2011 OBJETIVO Definir el Layout de producción de una celda de manufactura de un producto usando la infraestructura de los talleres
Más detallesAspel-PROD 3.0 Aspel-PROD 3.0 Aspel-SAE 5.0 Aspel-SAE 5.0
Aspel-PROD 3.0 permite la planeación y control de los procesos de fabricación de la empresa, cumpliendo con las disposiciones fiscales relacionadas con el manejo del costo de lo vendido, asegurando una
Más detallesCAPITULO IV LA CALIDAD Y LAS PYMES
CAPITULO IV LA CALIDAD Y LAS PYMES 4.1. Integración de la calidad a las PYMES El responsable de la implementación de estrategias de calidad deberá estar asignado como el representante de la gerencia ya
Más detallesINGENIERÍA PROFESIONAL EN ROBÓTICA INDUSTRIAL EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE PLANEACIÓN DE SISTEMAS ROBÓTICOS
INGENIERÍA PROFESIONAL EN ROBÓTICA INDUSTRIAL EN COMPETENCIAS PROFESIONALES ASIGNATURA DE PLANEACIÓN DE SISTEMAS ROBÓTICOS UNIDADES DE APRENDIZAJE 1. Competencias Automatizar procesos de producción mediante
Más detallesPLAN MAESTRO DE PRODUCCION
PLAN MAESTRO DE PRODUCCION PLAN MAESTRO El plan maestro de producción se utiliza para planificar partes o productos que tienen una gran influencia en los beneficios de la empresa o que asumen recursos
Más detallesProfesora: Lcda. Mabel Valenciano Zúñiga, M.A.P. Tel. of
Profesora: Lcda. Mabel Valenciano Zúñiga, M.A.P. Tel. of. 8350-5358 mvalenciano@utn.ac.cr www.mvalencianozuniga.jimdo.com La Formulación y Evaluación de Proyectos El Estudio Técnico del Proyecto El Estudio
Más detallesPLANEACIÓN AGREGADA DE LAS OPERACIONES. Ing. Álvaro Junior Caicedo Rolón
PLANEACIÓN AGREGADA DE LAS OPERACIONES Ing. Álvaro Junior Caicedo Rolón Generalidades Establece como trabajará la compañía por grupo de productos (familias) o productos para un periodo de tiempo (mediano
Más detallesCapítulo Cinco. PLANEACIÓN MAESTRA DE LA PRODUCCIÓN (Master Production Schedule)
1 Capítulo Cinco PLANEACIÓN MAESTRA DE LA PRODUCCIÓN (Master Production Schedule) 2 Conceptuación Un MPS, especifica lo que se va hacer (es decir, el número de productos u artículos acabados) y cuándo.
Más detalles