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Transcripción:

TRABAJO APLICADO PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE BALANCEO DE LÍNEA EN PLASTICOS SOL INGRID FLAUTERO LUNA DIANA JULY ESPERANZA TORO HERNANDEZ Trabajo elaborado para optar al título de Especialista en Logística y Gestión de la Cadena de Abastecimiento Asesor ANDRES ZAMUDIO CASTRO Ingeniero Industrial INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO BOGOTÁ, D.C. 2014 1

TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 4 1. PLASTICOS SOL... 5 1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL... 5 1.2. MISIÓN... 6 1.3. VISIÓN... 6 1.4. INSTALACIONES... 6 1.5. PRODUCTO... 7 1.6. MERCADO, PROVEEDORES Y CLIENTES... 7 1.7. SISTEMA PRODUCTIVO... 7 2. PROBLEMÁTICA... 9 2.1. OBJETIVOS... 9 2.1.1. OBJETIVO GENERAL... 9 2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS... 9 2.2. PROPUESTA... 9 3. DESARROLLO METODOLOGICO... 11 3.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN... 11 3.1.1. ENTIDAD... 11 3.1.2. RECURSOS... 11 3.1.3. ATRIBUTOS... 12 3.1.4. PARAMETROS DE LAS REPLICAS... 12 3.1.4.1. Situación Actual... 12 3.1.4.2. Situaciones Propuestas... 12 3.2. RESULTADOS... 14 3.3. PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA... 17 4. CONCLUSIONES... 19 4.1. SITUACIÓN ACTUAL... 19 4.2. SITUACIONES PROPUESTAS... 19 5. RECOMENDACIONES... 21 2

INDICE DE FIGURAS Figura 1. Estructura Organizacional... 5 Figura 2. Fachada Planta... 6 Figura 3. Planta de Producción... 6 Figura 4. Almacén Materia Prima... 6 Figura 5. Diagrama de Flujo del Proceso... 8 Figura 6. Modelo de la Maquina Propuesta... 10 Figura 7. Modelo de Simulación en ARENA... 13 Figura 8. Utilización de los Recursos (Actual)... 16 Figura 9. Utilización de los Recursos (Propuesta)... 16 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Tiempos de Proceso... 11 Tabla 2. Cuadro Comparativo de Resultados... 14 Tabla 3. Cuadro Comparativo de Resultados (Diarios o por Lote)... 15 Tabla 4. Flujo de Caja Proyectado (Situación Actual)... 17 Tabla 5. Flujo de Caja Proyectado (Propuesta)... 18 3

INTRODUCCIÓN El reciclaje de plásticos está siendo tratado y analizado en muchos escenarios tanto nacionales como internacionales, con todas sus implicaciones, partiendo desde la preservación del medio ambiente y resaltando la responsabilidad de la industria y en especial de las industrias en la alta contaminación ambiental. Con esto, se busca que las industrias asuman su responsabilidad aplicando buenas prácticas productivas y ambientales, adecuando e innovando métodos de reciclaje y buscando nuevas opciones para aprovechar los desechos plásticos o hacer una buena disposición de los mismos. PLÁSTICOS SOL contribuye de manera activa en esta labor mediante la transformación de desechos plásticos. 4

1. PLASTICOS SOL PLÁSTICOS SOL. Fue creada en el año de 1998 con capital privado. Desde entonces se dedican a la recuperación industrial de desperdicios plásticos post-industriales y postconsumo. Estos materiales en una gran proporción resultan en basureros y rellenos sanitarios generando un alto impacto ambiental; PLÁSTICOS SOL contribuye en la tarea de disminuir dicho impacto y retornar al proceso productivo materiales que ya fue tomado de los recursos naturales. 1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL GERENCIA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AREA LOGISTICA AREA DE COMPRAS Y ABSTECIMIENTO AREA RECEPCION Y ALMACENAMIENTO AREA CORTE Y MOLIDO AREA DE LAVADO AREA DE SECADO Y EMPAQUE Figura 1. Estructura Organizacional Fuente: Plástico Sol 5

1.2. MISIÓN Somos una MIPYME vinculada al sector de la industria transformadora de plásticos, brindamos a nuestros clientes una adecuada y oportuna atención, ofreciendo productos de alta calidad y precios competitivos, mediante la tercerización de servicios tales como: recolección, lavado, molido y extrusión de desperdicios plásticos; así mismo, la producción de pellets o suministro de resinas recuperadas. Trabajamos permanentemente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, quienes centralmente son: MIPYMES Y PYMES del sector y empresas de la siguiente etapa de la cadena de transformación de plásticos. Con la recuperación de materiales plásticos para ser reincorporados al ciclo productivo, contribuimos de manera activa, como uno de los eslabones en la mejora y conservación de nuestro ambiente. 1.3. VISIÓN Consolidarnos en los próximos cinco años como una de las MIPYMES de Bogotá, ambientalmente sostenible, líder en reciclaje y producción de materias primas plásticas, dada nuestra excelente calidad, volumen de producción, servicio, infraestructura, tecnología e imagen corporativa. 1.4. INSTALACIONES Infraestructura: (recursos): la planta física se compone de 4 bodegas circunvecinas una de otra, ubicada en la zona de Kennedy en el barrió patio bonito. Las zonas de entrada (vías) están en mal estado pues no están pavimentadas, esto hace que los vehículos de la empresa se deterioren y se aumente el tiempo de entrada y salida de los mismos. Figura 2. Fachada Planta Figura 3. Planta de Producción Figura 4. Almacén Materia Prima 6

1.5. PRODUCTO En PLÁSTICOS SOL se procesan varios tipos de plásticos, se clasifican según propiedades y norma técnica de estos, el producto más comercializado es el Polipropileno (Negro), material que será utilizado como referencia para el análisis de la línea. PP Polipropileno Negro 1.6. MERCADO, PROVEEDORES Y CLIENTES El abastecimiento de materia prima se hace mediante dos recursos, primero: por medio de una cita previa con comercializadores de plástico reciclado sin lavar y segunda: por negociaciones directas sin previo aviso. Clientes y servicio: En PLÁSTICOS SOL hay dos tipos de clientes, comercializadores de resinas plásticas y transformadores de estas para post proceso realiza mediante el servicio de reciclaje o el producto terminado. Los tiempos de entrega se manejan con el cliente generalmente esta en intervalos de inmediato y días. 1.7. SISTEMA PRODUCTIVO El sistema productivo de PLÁSTICOS SOL, está compuesto por tres grandes procesos recepción del material, acopio de material y proceso de transformación. La recepción de material es el proceso inicial del sistema productivo, el acopio de material se realiza una vez el material es clasificado antes de comenzar el proceso de transformación y una vez termina este proceso. El proceso de transformación está confirmado en las siguientes actividades: Corte del material que llega en dimensiones que no se pueden moler por su tamaño, el molido convierte el material en dimensiones de 10X10X0.4-0.5mm. El lavado consiste en incorporar el material en una máquina de lavado, donde con aditivos se hace el proceso de limpieza del material; una vez terminado este paso se traslada el material a un proceso de centrifugado y secado, para terminar empacando el material. 7

Figura 5. Diagrama de Flujo del Proceso 8

2. PROBLEMÁTICA A través del análisis del sistema productivo de PLÁSTICOS SOL, se detecta un cuello de botella entre el proceso centrifugado y secado, generando una cola de material antes de este proceso, lo que conlleva a almacenar producto en proceso y aumentar tiempo en traslado del material por no contar con un sistema ágil en la última fase del sistema productivo. 2.1. OBJETIVOS 2.1.1. OBJETIVO GENERAL Proponer un sistema para el mejoramiento de balanceo de línea en el proceso productivo en PLÁSTICOS SOL. 2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Identificar el estado actual del proceso productivo por medio de la técnica de simulación. Plantear la alternativa que permita mejorar los tiempos de producción, partiendo de los resultados del estado actual. Determinar el retorno de la inversión con la alternativa propuesta. 2.2. PROPUESTA La propuesta contemplada para solucionar el cuello de botella es implantar una nueva máquina que integra dos actividades en un solo proceso (centrifugado y secado) y transportaría el material que sale del proceso de lavado por medio de una banda transportadora, permitiendo el mejoramiento de la línea de producción y aumentando la producción y rentabilidad para PLÁSTICOS SOL. 9

Modelo de la máquina para hacer el rediseño del proceso actual 1 3 2 4 Figura 6. Modelo de la Maquina Propuesta Fuente: Plásticos Sol 1. Banda transportadora: aquí el material es transportado desde la lavadora y este cae a la secadora que es el tanque azul y amarillo, en la parte amarilla está el chorro de aire caliente que seca el material. 2. Motor: Aquí hay un sistema de chorro de aire y calor por fuego a gas que entra al compartimento amarillo del tanque. 3. Tanque: aquí es el depósito del plástico para ser secado y tiene una compuerta que se abre para el depósito en los costales en la parte de abajo. La idea es que dicha compuerta lleve un mecanismo electrónico contador. 4. Empaque: aquí el material es empacado de forma automática por acción de la gravedad y del sistema de abertura de la compuerta del tanque, en los costales de almacenamiento. 10

3. DESARROLLO METODOLOGICO Inicialmente se realiza la toma de los tiempos de cada proceso para ser simulados en el programa ARENA, utilizando la técnica matemática para describir el comportamiento actual e identificar claramente el cuello de botella en el proceso de secado y centrifugado, siendo una limitación dentro del sistema. Se realiza también por medio de simulación el diseño de un modelo con los tiempos de la máquina propuesta. A continuación se exponen los tiempos manejados vs. los tiempos propuestos: Tabla 1. Tiempos de Proceso TIEMPOS POR PROCESO / MIN. PROCESO ACTUAL PROPUESTO CORTADO 45 45 MOLIDO 45 45 LAVADO 55 45 SECADO 115 45 3.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN Una vez obtenidos los tiempos, se identifican los elementos del modelo a simular: 3.1.1. ENTIDAD Lote de plástico de Polipropileno (cada lote está compuesto por 200 Kg de plástico). 3.1.2. RECURSOS Operarios: La empresa cuenta con cuatro (4) operarios en el proceso productivo a estudiar: Un (1) Operario de Cortado Un (1) Operario de Molido Un (1) Operario de Lavado Un (1) Operario de Centrifugado, Secado y Empaque Maquinas: La empresa cuenta con cinco (5) máquinas: Una (1) Cortado Un (1) Molido Una (1) Lavado Una (1) Centrifugadora Una (1) Secadora 11

3.1.3. ATRIBUTOS Se determinó un atributo que busca asignar el proceso al que debe ir cada lote de acuerdo al tamaño promedio de las piezas de plástico: Corte: identificado con el número 1 y con una probabilidad del 70% Molido: identificado con el número 2 y con una probabilidad del 30% El modelo se correrá con los mismos parámetros tanto para la situación actual como para las propuestas: 3.1.4. PARAMETROS DE LAS REPLICAS Numero de Replicas: treinta (30) Longitud de las réplicas: Veintidós (22) días Horas por día: ocho (8) horas Unidad de Tiempo Base: Minutos De acuerdo a los tiempos tomados definimos los siguientes parámetros para cada modelo: 3.1.4.1. Situación Actual Por políticas de la empresa el tiempo entre arribos o entre entidades (lotes) actual es constante y es de 60 minutos. Calculando con esto los arribos máximos de la entidad: 3.1.4.2. Situaciones Propuestas Basándonos en los tiempos de producción propuestos determinamos que el tiempo entre llegadas del modelo propuesto es constante y de 45 minutos. Se realizaron cuatro (4) corridas distintas del modelo propuesto variando la cantidad máxima de entidades (lotes) que entran al sistema para poder determinar cuál de ellas es la más conveniente para la empresa. Propuesta 1: máximo 225 arribos Propuesta 2: máximo 235 arribos Propuesta 3: máximo 245 arribos Propuesta 4: arribos infinitos 12

Figura 7. Modelo de Simulación en ARENA 13

3.2. RESULTADOS Realizada la simulación en el programa ARENA, se obtuvieron los siguientes resultados: Tabla 2. Cuadro Comparativo de Resultados ENTIDAD COLA RECURSOS OPERARIOS ITEM ACTUAL (176) PROPUESTA (225) PROPUESTA (235) PROPUESTA (245) PROPUESTA (INF) Tiempo Promedio VA 203,74 ± 6,02 121,41 ± 2,05 121,48 ± 2,02 121,48 ± 2,02 121,48 ± 2,02 Tiempo Promedio NVA 44,47 ± 1,93 45,21 ± 1,15 45,32 ± 1,15 45,32 ± 1,15 45,32 ± 1,15 Tiempo Promedio de Espera 2.579,28 ± 160,92 894,04 ± 80,92 893,58 ± 79,61 893,58 ± 79,61 893,58 ± 79,61 Tiempo Promedio Total 2.827,49 ± 163,78 1.060,66 ± 82,69 1.060,37 ± 81,41 1.060,37 ± 81,41 1.060,37 ± 81,41 Cant. de Lotes Promedio que Entraron 172,17 ± 2,31 225 235 235 235 Cant de Lotes Promedio que Salieron 88,93 ± 3,76 201,20 ± 4,30 200,80 ± 4,29 200,80 ± 4,29 200,80 ± 4,29 Cant. de Lotes Promedio en Proceso 46,66 ± 2,96 22,53 ± 1,73 22,76 ± 1,73 22,76 ± 1,73 22,76 ± 1,73 Tiempo Promedio en Espera Cortado. 46,98 ± 8,76 50,34 ± 10,58 50,47 ± 10,33 50,47 ± 10,33 50,47 ± 10,33 Molido. 110,87 ± 16,91 342,55 ± 73,51 340,42 ± 72,96 340,42 ± 72,96 340,42 ± 72,96 Lavado. 376,28 ± 98,81 315,48 ± 61,55 315,09 ± 61,18 315,09 ± 61,18 315,09 ± 61,18 Secado. 2.186,76 ± 153,86 221,68 ± 32,33 221,46 ± 32,60 221,46 ± 32,60 221,46 ± 32,60 Num. de Lotes Promedio en Espera Cortado. 0,55 ± 0,11 0,76 ± 0,17 0,81 ± 0,17 0,81 ± 0,17 0,81 ± 0,17 Molido. 1,82 ± 0,29 7,40 ± 1,58 7,50 ± 1,57 7,50 ± 1,57 7,50 ± 1,57 Lavado. 6,22 ± 1,66 6,60 ± 1,31 6,65 ± 1,32 6,65 ± 1,32 6,65 ± 1,32 Secado. 34,99 ± 2,61 4,41 ± 0,64 4,41 ± 0,65 4,41 ± 0,65 4,41 ± 0,65 % Promedio de Utilización Operario Cortado 50,67% ± 2% 66,86% ± 3% 69,52% ± 3% 69,52% ± 3% 69,52% ± 3% Operario Molido 71,78% ± 2% 93,85% ± 1% 94,35% ± 1% 94,35% ± 1% 94,35% ± 1% Operario Lavado 87,58% ± 2% 88,85% ± 2% 89,08% ± 2% 89,08% ± 2% 89,08% ± 2% Operario Secado 97,34% ± 1% 85,90% ± 2% 85,80% ± 2% 85,80% ± 2% 85,80% ± 2% Num. de Lotes Promedio Procesados Operario Cortado 121,30 ± 2,74 159,13 ± 2,42 164,93 ± 2,48 164,93 ± 2,48 164,93 ± 2,48 Operario Molido 170,87 ± 2,55 219,80 ± 2,60 222,07 ± 3,15 222,07 ± 3,15 222,07 ± 3,15 Operario Lavado 163,90 ± 3,02 209,73 ± 3,05 209,77 ± 3,53 209,77 ± 3,53 209,77 ± 3,53 Operario Secado 89,93 ± 3,76 202,10 ± 4,28 201,70 ± 4,26 201,70 ± 4,26 201,70 ± 4,26 14

RECURSOS MAQUINAS % Promedio de Utilización Cortadora 50,67% ± 2% 66,86% ± 3% 69,52% ± 3% 69,52% ± 3% 69,52% ± 3% Molino 71,78% ± 2% 93,85% ± 1% 94,35% ± 1% 94,35% ± 1% 94,35% ± 1% Lavadora 87,58% ± 2% 88,85% ± 2% 89,08% ± 2% 89,08% ± 2% 89,08% ± 2% Centrifugadora 97,34% ± 1% Secadora 97,34% ± 1% 85,90% ± 2% 85,80% ± 2% 85,80% ± 2% 85,80% ± 2% Num. de Lotes Promedio Procesados Cortadora 121,30 ± 2,74 159,13 ± 2,42 164,93 ± 2,48 164,93 ± 2,48 164,93 ± 2,48 Molino 170,87 ± 2,55 219,80 ± 2,60 222,07 ± 3,15 222,07 ± 3,15 222,07 ± 3,15 Lavadora 163,90 ± 3,02 209,73 ± 3,05 209,77 ± 3,53 209,77 ± 3,53 209,77 ± 3,53 Centrifugadora 89,93 ± 3,76 Secadora 89,93 ± 3,76 202,10 ± 4,28 201,70 ± 4,26 201,70 ± 4,26 201,70 ± 4,26 ENTIDAD COLA Tabla 3. Cuadro Comparativo de Resultados (Diarios o por Lote) ITEM ACTUAL (176) PROPUESTA (225) PROPUESTA (235) PROPUESTA (245) PROPUESTA (INF) Tiempo Promedio de Espera por Lote 29,002 4,444 4,450 4,450 4,450 Tiempo Promedio Total por Lote 31,793 5,272 5,281 5,281 5,281 Cant. de Lotes Promedio que Entraron por Día 7,826 10,227 10,682 10,682 10,682 Cant. de Lotes Promedio que Salieron por Día 4,042 9,145 9,127 9,127 9,127 Cant. de Lotes Promedio en Proceso por Día 2,121 1,024 1,035 1,035 1,035 Tiempo Promedio en Espera por Lote Cortado. 0,528 0,250 0,251 0,251 0,251 Molido. 1,247 1,703 1,695 1,695 1,695 Lavado. 4,231 1,568 1,569 1,569 1,569 Secado. 24,589 1,102 1,103 1,103 1,103 Cant. de Lotes Promedio en Espera por Día Cortado. 0,025 0,035 0,037 0,037 0,037 Molido. 0,083 0,336 0,341 0,341 0,341 Lavado. 0,283 0,300 0,302 0,302 0,302 Secado. 1,591 0,200 0,200 0,200 0,200 15

A continuación presentamos graficas de utilización de los recursos: Situación Actual UTILIZACIÓN RECURSOS 1 0,8 0,6 50,67% 71,78% 87,58% 97,34% 0,4 0,2 0 Operario Cortado Operario Molido Operario Lavado Operario Secado Figura 8. Utilización de los Recursos (Actual) Propuesta: Máximo 225 arribos UTILIZACIÓN RECURSOS 1 0,8 0,6 0,4 0,2 66,86% 93,85% 88,85% 85,90% 0 Operario Cortado Operario Molido Operario Lavado Operario Secado Figura 9. Utilización de los Recursos (Propuesta) 16

3.3. PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA A continuación presentamos el flujo de caja proyectado a un año con la situación actual: Tabla 4. Flujo de Caja Proyectado (Situación Actual) INGRESOS TOTAL Ingresos por Ventas $ 426.720.000 TOTAL INGRESOS $ 426.720.000 EGRESOS de Consumo Luz $ 5.302.187 Agua $ 2.667.000 Gas $ 1.024.128 Subtotal Egresos de Consumo $ 8.993.315 Operativos Materias Primas Plástico $ 170.688.000 Costales $ 266.700 Soda Caustica $ 46.939 Mano de Obra Salarios $ 91.680.000 Seguridad Social $ 19.172.064 Prestaciones $ 21.273.082 Parafiscales $ 105.456.000 Arriendo (4 Bodegas) $ 28.800.000 Subtotal Egresos Operativos $ 437.382.785 TOTAL EGRESOS $ 446.376.100 SALDO NETO $ (19.656.100) COSTO UNITARIO ESTANDAR $ 2.092,13 PRECIO VENTA $ 2.000,00 MARGEN BRUTO (-5%) $ (92,13) 17

Tabla 5. Flujo de Caja Proyectado (Propuesta) INGRESOS TOTAL Ingresos por Ventas $ 965.760.000 TOTAL INGRESOS $ 965.760.000 EGRESOS de Consumo Luz $ 12.000.001 Agua $ 6.036.000 Gas $ 2.317.824 Subtotal Egresos de Consumo $ 20.353.825 Operativos Materias Primas Plástico $ 386.304.000 Costales $ 603.600 Soda Caustica $ 106.234 Mano de Obra Salarios $ 91.680.000 Seguridad Social $ 19.172.064 Prestaciones $ 21.273.082 Parafiscales $ 105.456.000 Arriendo (4 Bodegas) $ 28.800.000 Subtotal Egresos Operativos $ 653.394.979 TOTAL EGRESOS $ 673.748.805 INVERSIÓN Pagos por compras de activo fijo (Maquina) $ 15.000.000 TOTAL INVERSIÓN $ 15.000.000 $ - GASTOS FINANCIEROS $ - Pagos de intereses $ 1.093.217 Pagos de préstamos bancarios $ 15.000.000 TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 16.093.217 SALDO NETO $ 260.917.979 COSTO UNITARIO ESTANDAR $ 1.395,27 PRECIO VENTA $ 2.000,00 MARGEN BRUTO (30%) $ 604,73 18

4. CONCLUSIONES Al realizar el análisis de los resultados obtenidos podemos concluir lo siguiente: 4.1. SITUACIÓN ACTUAL La producción promedio de la empresa (tasa de salida del sistema) es 88,9 lotes al mes, es decir 17.780 Kg/mes y teniendo en cuenta que la tasa de llegada al sistema es de 172,2 lotes al mes (34.440 Kg/mes), podemos decir que aproximadamente la mitad de los lotes están quedando retenidos en el proceso productivo. El cuello de botella se encuentra en el Área de Secado con un tiempo promedio en cola de 24,6 minutos por lote y con una tasa promedio de lotes diarios en cola de 1,6 (320 kg/día). Esta situación nos genera una cantidad alta de producto en proceso (WIP), el 52.47% de la tasa de salida o de producto terminado. El porcentaje de uso del operario de secado y de las maquinas del área (secadora y centrifugadora) es del 97,34% lo que nos muestra una línea de producción muy rígida, no preparada para asumir los imprevistos que se puedan presentar en el proceso productivo. 4.2. SITUACIONES PROPUESTAS Las propuestas No. 2, 3 y 4 no presentan ningún tipo de variación en los resultados debido a que la cantidad de lotes promedio que entran al sistema es la misma. La propuesta No. 1 a pesar de tener una tasa de llegada más baja que las otras propuestas tiene una tasa de salida más alta, lo cual nos daría una producción más alta de 201,2 lotes (40.240 Kg/mes) lo que nos permite decir que el mejor modelo es el de la Propuesta No. 1. Al comparar la Propuesta No. 1 vs la Situación Actual encontramos que la producción se aumentaría en 112,3 lotes, y disminuye el tiempo promedio en cola de cada lote de 24,6 minutos a 1,1 minutos. El porcentaje de uso de los operarios y de las maquinas disminuye, dejando el promedio de uso de los recursos es del 80% permitiendo una línea de producción flexible. La producción de la empresa se duplicaría pasando de 88,9 lotes/mes a 201,2 lotes/mes, (17.780 Kg/mes a 40.240 Kg/mes). La reducción del tiempo en espera en el sistema es del 34,6%. 19

La reducción del tiempo en espera de cada lote es del 15,32% Al realizar la inversión las ventas aumentan y los costos de fabricación bajan lo que le permitiría tener un margen de ganancia por Kg del 30%. En el primer año recuperaría la inversión y pasaría de acumular una pérdida anual de $19.656.100 a obtener una ganancia de $260.917.976. 20

5. RECOMENDACIONES De acuerdo a los resultados obtenidos le sugerimos a la empresa que piense en ampliar la capacidad del proceso de molido ya que tanto el operario como la maquina estarían trabajando al 93,85% y el tiempo de espera en ese proceso aumenta lo que se puede convertir a futuro en un nuevo cuello de botella. Sugeriríamos la adquisición de otro molino con mayor capacidad que permita una línea de producción más flexible. 21